◇氣閥方面的典型案例
公司董事、首席技術(shù)官潘樹(shù)林教授、博士已經(jīng)研究開(kāi)發(fā)了60多種機(jī)型的往復(fù)壓縮機(jī)氣閥,在提高氣閥的經(jīng)濟(jì)性與可靠性,增加壓縮機(jī)容積流量、減少壓縮機(jī)能耗、降低壓縮機(jī)故障率等方面成效顯著。例如:對(duì)四臺(tái)6M32B—274/314半水煤氣壓縮機(jī)的一級(jí)氣閥進(jìn)行改造后,在吸氣條件基本不變的情況下,一級(jí)排氣壓力平均上升 0.03MPa,一級(jí)排氣溫度平均下降16℃,電機(jī)電流平均下降15A,四機(jī)日產(chǎn)合成氨平均增加26噸左右,壓縮機(jī)的容積流量平均增加大約6.5%;在對(duì)一臺(tái)6M40-305/314氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)的一級(jí)氣閥進(jìn)行改造后,在進(jìn)氣壓力與溫度基本不變的前提下,一級(jí)出口壓力平均由0.2285 MPa 提高到0.2495 MPa,一級(jí)排氣溫度平均由165.84 ℃下降為154.68 ℃,一級(jí)氣閥的清洗次數(shù)由原來(lái)平均一個(gè)月8次下降到1.5次,一級(jí)氣閥報(bào)廢數(shù)量由原來(lái)一個(gè)月平均9.75件下降到0.5件;在改造4M22—154/ 162 二氧化碳?jí)嚎s機(jī)的氣閥后,在吸氣條件不變的情況下,一級(jí)出口壓力上升了0.015 MPa ,一級(jí)排氣溫度下降了16 ℃,壓縮機(jī)的容積流量和尿素裝置的產(chǎn)量均增長(zhǎng)7 %以上;……。
◇活塞方面的典型案例
6M50—340/320—BX壓縮機(jī)(國(guó)產(chǎn)首臺(tái)年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)噸合成氨的氫氮壓縮機(jī))一級(jí)活塞的直徑達(dá)1390 mm,長(zhǎng)度為450 mm,在機(jī)組投運(yùn)初期,其平均使用壽命只有1272h,最短的僅僅244h。本公司的技術(shù)專家在全面分析該活塞的失效原因后,利用ANSYS軟件精確計(jì)算活塞的應(yīng)力與變形,再根據(jù)有限元應(yīng)力與變形計(jì)算的結(jié)果,在外形尺寸和重量不變的條件下,對(duì)活塞的結(jié)構(gòu)、形狀、尺寸、材料等進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使活塞的最大應(yīng)力由123MPa降至52.6Mpa,使用壽命延長(zhǎng)至2 5000小時(shí)以上。對(duì)6M40-305/314等壓縮機(jī)大型活塞的改造亦取得了客戶滿意的效果。
◇活塞環(huán)方面的典型案例
科學(xué)設(shè)計(jì)的活塞環(huán),既可保證活塞環(huán)密封所需的機(jī)械強(qiáng)度和初彈力,又可大幅度降低氣缸壁面與活塞環(huán)之間的磨損,提高活塞環(huán)和氣缸的使用壽命,已成功應(yīng)用于H22Ⅲ—165/320、6L2K100—324/320(從德國(guó)進(jìn)口)等型號(hào)的壓縮機(jī),在運(yùn)行15000小時(shí)后,活塞環(huán)外圓柱面上的倒角尚清晰可見(jiàn)。
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