0 前 言
離心風(fēng)機是水泥廠用得較多的生產(chǎn)設(shè)備,由于風(fēng)機工作環(huán)境較為惡劣,且運行中的轉(zhuǎn)速較高,所以,運行中的軸承溫度高、軸承座振動大、地腳螺栓斷裂及基礎(chǔ)磨損等問題比較突出,因此,如何正確地維護(hù)和使用離心風(fēng)機,對于提高系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)率,保證正常安全生產(chǎn)有很重要的意義。在此,筆者把離心風(fēng)機使用中的一些問題及處理措施介紹如下,供同行參考。
1 問題及處理措施
1.1 軸承發(fā)熱問題
我公司1000t/d篦冷機的1號風(fēng)機為9-19№7.1D,電機為Y250M-2,55kW,運行中軸承溫度較高,一次軸承溫度升至90℃,超過允許使用溫度約10℃,為繼續(xù)生產(chǎn),只得用水冷卻,并將轉(zhuǎn)速由2970 r/min降到2700r/min,但3小時后軸承溫度還是降不下來,最后軸承發(fā)熱抱死,電機跳停。停機后檢查發(fā)現(xiàn),兩個22316CA軸承并未缺油,也未跑內(nèi)、外圈,風(fēng)機的振動當(dāng)時也不大,因此,懷疑是軸承本身問題引起,長時間溫度較高,造成軸承失效。更換兩個22316CA軸承后,轉(zhuǎn)動靈活,但開機后,軸承溫度又快速升高,且升高的速度并未下降,只得再次停機處理。后分析認(rèn)為,造成軸承溫度高的原因是軸承工作時的游隙較小,這可能是軸承本身游隙較小或緊固軸承座蓋聯(lián)接螺栓過緊引起的。檢查發(fā)現(xiàn),同一批次的軸承的游隙為0.06mm,而查軸承手冊,22316軸承的游隙為0.05~0.08mm,這說明,軸承本身游隙沒有問題,但是,22316軸承的極限轉(zhuǎn)速在用油潤滑時為2600 r/min,低于正常生產(chǎn)時的2970 r/min,即軸承的選用是有問題的,對此認(rèn)為,采用22316CC/W33軸承時,用油潤滑時其極限轉(zhuǎn)速為3000r/min,是比較合適的,但當(dāng)時這種軸承沒有貨,為了生產(chǎn)運行采用了加大軸承工作游隙的辦法處理,即讓軸承座與上蓋之間的接合面留有間隙,但這樣一來,聯(lián)接螺栓容易松動,可能會跑外圈,對此,我們在軸承座與上蓋的結(jié)合面上加三層描圖紙,聯(lián)接螺栓還是按原來的程度擰緊,試車時,軸承溫度正常,生產(chǎn)后運行中軸承溫度只有52℃,軸承溫度高的問題得以解決。
在離心風(fēng)機的使用中,軸承溫度較高是常見故障,引起軸承溫度高的原因有以下幾點:一是潤滑不良,油(脂)變質(zhì)或缺油(脂);二是軸承的裝配質(zhì)量不良,預(yù)緊力過大,造成工作游隙小等;三是軸承本身質(zhì)量不良,如原始游隙不合要求,或滾子或套圈有缺陷等;四是風(fēng)機振動大軸承承受沖擊負(fù)荷等;五是軸承冷卻不好,通風(fēng)或通水量不足等。對于軸承的選用,使用單位一般會按照設(shè)備廠家的原型號換用,而不大注意選型是否合適,從以上的事例看,是軸承選用不當(dāng)造成的。由于離心風(fēng)機的軸與軸承的配合一般選用H7/js6(或者H7/k6),而軸承與軸承座孔的配合一般選用JS7/h6,這樣的配合不會太緊,對軸承游隙的影響有限,對于轉(zhuǎn)速較高,工作溫度較高的離心風(fēng)機,由于軸承座與上蓋的聯(lián)接螺栓的擰緊一般情況下并不用扭力搬手,為了防松,擰緊力常常過大,從而使工作游隙變小,進(jìn)而造成軸承發(fā)熱而引起溫度高;或者由于軸承工作游隙小,導(dǎo)致自由端軸承不能隨軸熱脹而自動移動,使兩軸承承受的軸向負(fù)荷過大,引起軸承發(fā)熱損壞。因此,生產(chǎn)中更換軸承時,尤其是轉(zhuǎn)速較高及工作溫度較高的離心風(fēng)機的軸承,要注意軸承的選用,一要注意其極限轉(zhuǎn)速是否合適,二是要選用原始游隙較大的C3組軸承。
1.2. 進(jìn)風(fēng)喇叭口與葉輪入口的徑向及軸向間隙
離心風(fēng)機的進(jìn)風(fēng)喇叭口與葉輪入口的徑向及軸向間隙有嚴(yán)格要求,配合間隙太小,運行中會碰擦產(chǎn)生振動,配合間隙大,則影響風(fēng)機的效率。我公司一臺Φ2.6×13m水泥磨的收塵器風(fēng)機為G4-73-8D,Y180M-4,18.5kW,在更換風(fēng)葉時,因葉輪尺寸與原廠家的不同,其軸向尺寸比原來的大50 mm,入口處直徑也較原來的大,但更換時不注意,只是把進(jìn)風(fēng)喇叭口修短了約50 mm,直徑方向未處理,實際上變成直筒,從而造成換葉輪后風(fēng)力變小,運行時,風(fēng)門全開時電機電流為14A。隨后,用薄鋼板在喇叭口處加長軸向尺寸,并翻邊形成喇叭形,保證配合間隙,處理后,電機電流升為18A,收塵效果變好。
1.3 混凝土基礎(chǔ)松動或損壞的處理
由于軸承座振動大,會造成地腳螺栓的松動及斷裂,進(jìn)而會造成基礎(chǔ)的松動及損壞,所以,在處理振動故障的同時,還要處理好混凝土基礎(chǔ)。在一般的設(shè)計中,離心風(fēng)機的軸承座安裝在數(shù)組墊鐵之上,墊鐵安裝在一次澆注層上,一次澆注層與軸承座之間的空隙用二次澆注層填實。從表面上看,墊鐵及二次澆注層都承受軸承座的力,但實際上,軸承座上的力大部分作用在墊鐵上,受力面積較小,對此我們進(jìn)行了改進(jìn),如將一臺Φ3×48m回轉(zhuǎn)窯的窯尾1號風(fēng)機,型號為Y4-73-11№14D,其風(fēng)機地腳螺栓頻繁斷裂,基礎(chǔ)也出現(xiàn)松動,為此重新處理基礎(chǔ),并制作了一個鋼板支座,風(fēng)機軸承座安放于鋼支承座上,而墊鐵安裝在鋼支承座下[1],這樣,地腳螺栓聯(lián)接于鋼支承座上,在振動大的情況下,先是鋼支承座與軸承座的聯(lián)接螺栓松動,這樣就可避免地腳螺栓的松動或斷裂,同時也可避免基礎(chǔ)受磨損或損壞。后來,我們在處理Φ3.2×5.8m生料磨磨尾風(fēng)機(型號為SL5-48№16.5D)的地腳螺栓斷裂及基礎(chǔ)磨損的問題時,在未破壞一次澆注層的情況下,在軸承座下增加了兩塊250×1250×50鋼板,鋼板仍然安裝在墊鐵上,然后用二次澆注填實軸承座與一次澆注層之間的空隙,較好地解決了振動的問題[2]。這兩種辦法,都是采用增大軸承座與下部基礎(chǔ)的接觸面積,減小基礎(chǔ)單位面積上的受力強度,從而減小振動對基礎(chǔ)的磨損及損壞程度,當(dāng)然,第二種辦法更簡單,更便于操作。
1.4 軸承座局部斷裂的處理
當(dāng)風(fēng)機振動大或運行中風(fēng)葉磨損掉落時,會造成軸承座的斷裂,斷裂的位置一般在振動大的風(fēng)葉端,對于斷裂嚴(yán)重的軸承座,只得更換,但對于只是其中一個地腳螺栓處斷裂,軸承座油腔未受影響時,可采用加固的辦法處理。例如,我公司的輥壓機的M5-48№19D循環(huán)風(fēng)機,就曾因葉片磨損很大,而發(fā)生前盤及葉片飛出現(xiàn)象,導(dǎo)致軸承座振動大而振松螺栓,最后使軸承座前端斷裂,對此,我們更換了新葉輪,并在軸承座前端用厚10 mm,寬120mm的圓弧板制作了一個抱箍,抱箍兩端安裝于軸承座前端的兩個M36螺母下,擰緊螺栓后,再在軸承座與圓弧板頂部的間隙中墊鋼板,實現(xiàn)兩者的緊密結(jié)合(具體如圖1左所示)。經(jīng)處理后此軸承座已使用兩年多,現(xiàn)仍然在使用。對于較小風(fēng)機的軸承座斷裂,則用厚25mm的鋼板制作壓板,利用軸承座前后兩端的螺栓壓緊,壓板與軸承座之間的空隙用墊板墊實,然后把壓板與墊板焊接成一體(如圖1右所示)。實踐證明,這兩種辦法都是可行的。
1.5 風(fēng)機的振動問題
風(fēng)機的振動問題是風(fēng)機使用中常見的故障,也是比較復(fù)雜的難以處理的問題。常見的造成風(fēng)機振動的原因有以下幾點:一是基礎(chǔ)不牢固引起的;二是聯(lián)軸器不對中引起的;三是部件松動引起的;如地腳螺栓松動或葉輪輪轂與后盤的結(jié)合處松動等;四是軸承故障引起的;五是葉輪不平衡引起的,如風(fēng)葉的不均勻磨損,葉片積灰和夾層焊縫開裂進(jìn)灰等等。對于一般的離心風(fēng)機,其振動大小用振動速度的有效值Vrms來判斷,據(jù)通風(fēng)機振動檢測及其限值(JB/T8689-1998),對于通風(fēng)機的振動烈度允用值,對于剛性支承,Vrms≤4.6mm/s,對于撓性支承,Vrms≤7.1mm/s。然而,這個值比較小,現(xiàn)場實際情況中,都要比此值要大,所以,在一些大型風(fēng)機的說明書中,對振動的允許值作了調(diào)整,比如我公司的高溫風(fēng)機(型號為W6-2×29-46№21.5F),風(fēng)機軸承振動的報警值為雙振幅:144μm,振速:8mm/s;軸承振動的最大允許值為雙振幅:198μm,振速:11mm/s。大型風(fēng)機中,一般軸承座安裝有測振儀測量振幅值或振動速度,并在控制屏顯示,對于中小型風(fēng)機,我們可以用手持式測振儀進(jìn)行測量,以初步判斷故障原因。不同振動原因都有自己的振動特征,如不平衡時,1倍頻率為主,徑向(水平和垂直)振動大,振幅隨轉(zhuǎn)速升高而增大。不對中時,表現(xiàn)在軸向振動較大,與聯(lián)軸器靠近的軸承振動大,不對中故障的特征頻率為2倍頻,同時常伴有基頻和3倍頻。對于松動,一般其垂直方向上的振動要高于水平方向上的振動。對于風(fēng)葉的不平衡引起的振動,如果是葉輪積灰,則必須及時清理,如果是風(fēng)葉本身質(zhì)量分布不均勻,則要用劃線法、三點法找平衡,或者用平衡儀等方法找平衡。我公司的高溫風(fēng)機,曾因葉輪不平衡引起振動大及焊修葉片,先后用劃線法及單轉(zhuǎn)子單校正面動平衡儀做平衡,都取得較好的效果,現(xiàn)在風(fēng)機的兩軸承座的振動值在1.7 mm/s,振幅值≤50μm,運行狀況較好。
2 總 結(jié)
只有合理地使用、正確地維護(hù)、及時地處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,才能保證離心風(fēng)機的安全運行;而采取有效措施,對葉片進(jìn)行加強處理,延長葉輪使用壽命,對于提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,降低材料消耗也有重要的意義。
參考文獻(xiàn)
[1]劉明紅.風(fēng)機地腳螺栓頻繁斷裂原因及處理措施.四川水泥,2006(5).
[2]劉明紅,劉軍民.生料磨風(fēng)機振動原因分析及改進(jìn)措施.水泥,2009(5).
標(biāo)簽:離心風(fēng)機 使用經(jīng)驗
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