截至10月22日,廣州石化3號(hào)焦化裝置首次投產(chǎn)后連續(xù)運(yùn)行1781天,連續(xù)5年未發(fā)生非計(jì)劃停工,創(chuàng)集團(tuán)公司同類裝置首周期運(yùn)行紀(jì)錄。
3號(hào)焦化裝置是廣州石化千萬(wàn)噸煉油完善配套及環(huán)保治理項(xiàng)目,年加工量為140萬(wàn)噸。該裝置2010年12月8日建成投產(chǎn)后,解決了廣州石化重油加工能力不足的問(wèn)題,使煉油加工配套更加完善,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整更加靈活,有利于節(jié)省原油采購(gòu)成本,增加企業(yè)效益。
裝置投產(chǎn)初期,針對(duì)新裝置運(yùn)行中暴露出來(lái)的問(wèn)題,如裝置循環(huán)水中斷隱患、焦炭塔除焦設(shè)備運(yùn)行缺陷、分餾塔中段回流泵運(yùn)行振動(dòng)大等問(wèn)題,他們組織技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān),實(shí)施了在線增加循環(huán)水跨線、更換電動(dòng)除焦器、中段回流泵變頻消振等11項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目,有效解決了這些難題,為裝置平穩(wěn)高效運(yùn)行創(chuàng)造了條件。
隨著廣州石化重油加工負(fù)荷不斷加大,3號(hào)焦化裝置逐漸將生焦周期縮短至18小時(shí)生焦生產(chǎn),造成爐管結(jié)焦速率加快,影響加熱爐運(yùn)行和控制。廣州石化根據(jù)加熱爐周期運(yùn)行規(guī)律,采用在線機(jī)械清焦技術(shù),消除加熱爐爐管結(jié)焦隱患,確保了裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
今年9月以來(lái),裝置進(jìn)入運(yùn)行周期末期,影響裝置運(yùn)行的問(wèn)題不斷增多。裝置技術(shù)人員經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān),不斷優(yōu)化調(diào)整操作,成功在線攻克了裝置干氣可能帶液等生產(chǎn)難題,消除了制約裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行的瓶頸。
5年來(lái),裝置一直保持高效運(yùn)行,綜合排名在集團(tuán)公司同類裝置競(jìng)賽中成績(jī)優(yōu)異,2011-2014年一直保持在前三名,其中2012-2013年連續(xù)兩年名列榜首,2011年排名第三,2014年排名第二。實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)得起,穩(wěn)得住,長(zhǎng)周期、高效率”的目標(biāo) 。
目前,3號(hào)焦化裝置仍然保持安全平穩(wěn)高負(fù)荷運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
標(biāo)簽:廣州石化 焦化裝置
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