11月18日,在河南油田南陽能源化工有限公司優(yōu)化工作推進會上獲悉,該公司65噸燃油鍋爐柴油系統(tǒng)已安全投用,油泵房自用蒸汽和渣油泵等都停止供應(yīng)和運行,年可節(jié)約蒸汽3746噸、節(jié)電25.9萬千瓦時。
能源公司有65噸燃油鍋爐,在75噸煤粉鍋爐檢修或故障時,一直作為備用鍋爐使用,以保證各裝置安全生產(chǎn)運行。但是該燃油鍋爐是渣油管線系統(tǒng),在冷熱換季時易出現(xiàn)凍凝。公司全年啟用渣油泵和換熱器,自產(chǎn)蒸汽給渣油管線加溫,使渣油達到點爐溫度,耗能大。去年10月17日,因外電網(wǎng)故障,裝置停電時間較長,而渣油管線凝結(jié)造成停蒸汽7.5個小時,無法及時為生產(chǎn)裝置提供動力保障。
能源公司認(rèn)真調(diào)研,反復(fù)論證,9月份利用裝置檢修,對煤粉鍋爐的柴油管線進行改造,優(yōu)化流程,增設(shè)一條柴油管線與65噸燃油鍋爐連接。柴油管線與渣油管線相比,不受油溫影響,有著火迅速,燃燒更穩(wěn)定的優(yōu)勢,能更好地保證燃油鍋爐安全快速啟動。
10月8日,動力裝置開工,改造優(yōu)化后的65噸燃油鍋爐新柴油管線啟用,自產(chǎn)蒸汽給渣油罐加溫,10月13日順利切換到渣油系統(tǒng),既滿足了安全生產(chǎn)需要,又節(jié)約了能耗,增加了效益。
標(biāo)簽:河南油田能源公司 優(yōu)化鍋爐系統(tǒng)
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