本文通過對(duì)京科發(fā)電有限公司1號(hào)機(jī)組脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后的各系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行分析,并根據(jù)運(yùn)行過程中的實(shí)際情況進(jìn)行合理的優(yōu)化調(diào)整,保證了脫硝系統(tǒng)及后續(xù)設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,減少了發(fā)電運(yùn)行成本,為今后更好的滿足國(guó)家環(huán)保要求的同時(shí),控制運(yùn)行成本積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保要求的提高,對(duì)煙氣中NOx的排放和控制日益引起人們重視,NOx的排放嚴(yán)重污染了環(huán)境,危害了人體健康和生態(tài)環(huán)境。抑制NOx的排放,是當(dāng)前控制大氣污染的重要工作之一。我國(guó)NOx污染日益嚴(yán)重的根本原因是以煤炭為主的能源消耗結(jié)構(gòu),并且在短期內(nèi)這種格局也不會(huì)有所改變。在我國(guó),火力發(fā)電廠是耗煤大戶,也是NOx排放的重點(diǎn)監(jiān)控單位,因此電廠燃煤鍋爐的NOx的減排和控制是今后環(huán)??刂乒ぷ鞯闹攸c(diǎn)之一。2014年07月01日,國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合以布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,燃煤鍋爐的NOx(以NOx計(jì))排放標(biāo)準(zhǔn)降低到100mg/Nm3,在新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求下,火電企業(yè)為了控制氮氧化物的達(dá)標(biāo)排放,必須要加裝或改裝煙氣脫硝設(shè)施。
1、概述
內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱京科電廠)運(yùn)行一臺(tái)330MW機(jī)組,鍋爐采用由北京巴布科克.威爾科克斯有限公司制造的型號(hào)為B&WB-1196/17.5-M,亞臨界參數(shù),自然循環(huán),一次中間再熱,煙氣擋板調(diào)溫、平衡通風(fēng),前后墻對(duì)沖燃燒方式,緊身封閉,固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)汽包爐。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝。反應(yīng)器采用高塵型工藝布置,即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器出口與空預(yù)器之間。催化劑選用平板型,布置二層,預(yù)留一層,配有相應(yīng)蒸汽吹灰器(12臺(tái))。采用液氨為還原劑,配有一套液氨儲(chǔ)存與氨氣制備供應(yīng)系統(tǒng)。液氨儲(chǔ)罐系統(tǒng)按照一臺(tái)機(jī)組滿足脫硝效率7天的耗量考慮(液氨儲(chǔ)罐數(shù)量2臺(tái),單罐儲(chǔ)存容積35m3,充裝系數(shù)預(yù)設(shè)80%,預(yù)裝33.6噸)。京科電廠脫硝系統(tǒng)于2014年7月9日開始噴氨調(diào)試。
1.1、脫硝反應(yīng)原理
在催化劑的作用下,向溫度在280℃~420℃的煙氣中噴入氨氣,將NOx還原成N2和H2O,其主要反應(yīng)如下:
1.2、脫硝系統(tǒng)流程圖(圖1)
圖1
1.3、脫硝主工藝原則性系統(tǒng)圖(圖2)
圖2
1.4、脫硝系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)整
1.4.1、SCR反應(yīng)器的啟動(dòng):
冷態(tài)啟動(dòng):鍋爐長(zhǎng)期停運(yùn)后,脫硝反應(yīng)器也處于常溫狀態(tài),這種啟動(dòng)方式稱為冷態(tài)啟動(dòng)。在冷態(tài)啟動(dòng)過程中,反應(yīng)器溫度<150℃時(shí),SCR的溫升速度應(yīng)<5℃/min。
溫態(tài)啟動(dòng):鍋爐溫態(tài)啟動(dòng)時(shí),反應(yīng)器溫度>150℃,SCR的溫升速度<50℃/min,而根據(jù)鍋爐的啟動(dòng)要求,溫態(tài)啟動(dòng)的溫度上升速度一般不允許達(dá)到這一數(shù)值,因此熱態(tài)SCR啟動(dòng)的溫升速度一般不作為主要控制對(duì)象。
1.4.2、脫硝裝置主要運(yùn)行調(diào)整內(nèi)容:
1)SCR裝置運(yùn)行過程中需進(jìn)行調(diào)整的內(nèi)容主要包括:運(yùn)行煙氣溫度、氨噴射流量、稀釋風(fēng)流量、吹灰器吹灰頻率等。
2)SCR噴氨最低連續(xù)運(yùn)行溫度通常為315℃,最高溫度為420℃。
3)當(dāng)SCR入口煙氣溫度低于315℃時(shí),停止氨噴射。
4)SCR入口煙氣溫度大于420℃時(shí),容易引起催化劑燒結(jié),降低脫硝性能,停止氨噴射。
5)氨噴射流量控制。注氨流量是通過出口NOx濃度、脫銷效率及氨逃逸濃度控制。當(dāng)氨逃逸濃度超過3ppm,而SCR出口NOx濃度沒有達(dá)到100mg/Nm3,減少氨氣注入量,把氨逃逸濃度降低至允許的范圍后,再查找氨逃逸高的原因。當(dāng)氨逃逸值恢復(fù)到正常值后,才能繼續(xù)增大氨氣注入量,以保持SCR出口NOx在范圍內(nèi)。噴氨流量調(diào)節(jié)的前提是SCR反應(yīng)器進(jìn)出口的氮氧化物分析儀、氨氣分析儀、氧量分析儀工作正常,測(cè)量準(zhǔn)確。
6)稀釋風(fēng)流量控制。稀釋風(fēng)流量通常是根據(jù)設(shè)計(jì)脫硝效率對(duì)應(yīng)的最大噴氨量設(shè)定,以使氨空氣混合物中的氨體積濃度小于5%。在氨/空氣混合器內(nèi),氨與空氣應(yīng)混合均勻,并維持一定的壓力。對(duì)于噴嘴型氨噴射系統(tǒng),當(dāng)停止氨噴射時(shí),為避免氨噴嘴飛灰堵塞,應(yīng)一直保持稀釋風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
7)吹灰器吹灰頻率。在SCR注氨投運(yùn)后,要注意監(jiān)視反應(yīng)器進(jìn)出口壓損的變化。若反應(yīng)器的壓損增加較快,與注氨前比較增加較多,此時(shí)要加強(qiáng)催化劑的吹灰。對(duì)于蒸汽吹灰器,每八小時(shí)進(jìn)行吹灰一次。
1.4.3、采取低氧燃燒技術(shù),對(duì)氨耗率的控制
通過低氧燃燒技術(shù)與值際氨耗率指標(biāo)評(píng)比等方式,有效的對(duì)機(jī)組氨耗率控制在7kg/萬(wàn)kwh左右(見圖3)。
圖3
2、脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后存在的問題
2.1、對(duì)風(fēng)煙系統(tǒng)的影響:脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,增加了風(fēng)煙系統(tǒng)阻力,改變了煙氣流場(chǎng)及流速,風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增加約500pa,風(fēng)煙系統(tǒng)阻力的增加使引風(fēng)機(jī)電耗增加,高負(fù)荷時(shí)引風(fēng)機(jī)出力不足,在脫硝系統(tǒng)投運(yùn)前應(yīng)計(jì)算引風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓、風(fēng)量裕度,當(dāng)風(fēng)壓裕度不足時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,使引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓、風(fēng)量裕度均有10%左右的裕度較為合理,防止脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,造成引風(fēng)機(jī)發(fā)生失速或喘振異常事件。
2.2、對(duì)主汽參數(shù)的影響:由于本公司燃燒器未進(jìn)行改造,脫硝入口NOx含量遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致氨耗量增加,為了降低氨耗量,鍋爐通過燃燒調(diào)整即低氧燃燒方式來(lái)控制入口NOx含量,最終減少噴氨量。低氧燃燒導(dǎo)致再熱汽溫度低于額定值,2014年七月份再熱汽溫度為523.70℃、去年同期未上脫硝再熱汽溫度為537.06℃;八月份再熱汽溫度為525.57℃、去年同期未上脫硝再熱汽溫度為534.57℃,再熱汽溫下降較為突出。
2.3、對(duì)輸灰系統(tǒng)影響:因脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后煙氣含水量升高,飛灰含水升高,在輸灰過程中由于水分的增加降低了飛灰在輸灰管道內(nèi)的流動(dòng)性,造成輸灰用氣量增加,使得空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)增加且空壓機(jī)卸載時(shí)間較短接近滿功率運(yùn)行,2014年8月份空壓機(jī)耗電率為:0.336%,同比增加0.032%;飛灰含水量升高,長(zhǎng)時(shí)間囤積后導(dǎo)致飛灰粘結(jié),灰斗落灰不暢,灰?guī)旆呕也粫?;飛灰含水后其粘度增加,將導(dǎo)致飛灰粘附力升高,造成部分陽(yáng)極板、陰極線表面飛灰粘結(jié),從而影響除塵效率;飛灰含水后其比電阻降低,導(dǎo)電性提升,使得高壓整流變功耗降低(二次電壓明顯下降),但比原單半波運(yùn)行模式相比耗電明顯升高,2014年08月份除塵變耗電率為:0.233%,同比增加0.018%;飛灰濕度增加會(huì)導(dǎo)致布袋表面沾灰,降低布袋的透氣性使除塵器差壓升高,系統(tǒng)阻力增加。
脫硝投運(yùn)由于鍋爐內(nèi)噴氨后產(chǎn)生的亞硫酸氫銨附著在飛灰顆粒上,導(dǎo)致飛灰顆粒比電阻降低,電除塵效率上升,電區(qū)輸灰量增加,以致輸灰壓縮空氣耗量增加。
2.4、對(duì)脫硫系統(tǒng)的影響:脫硝投運(yùn)后煙氣中生產(chǎn)的水分相應(yīng)增加,水分通過電袋除塵器后在吸收塔內(nèi)部由于溫降析出進(jìn)入吸收塔,降低脫硫補(bǔ)水量。
2.5、對(duì)空預(yù)器的影響:由于含SOx的低溫?zé)煔庵凶⑷氚?,在催化劑層產(chǎn)生硫酸氫銨(NH4HSO4)會(huì)導(dǎo)致催化劑的微孔結(jié)構(gòu)閉塞,性能下降,污染物NOx排放超標(biāo),在空預(yù)器冷段的傳熱元件上凝固下來(lái),會(huì)造成空預(yù)器冷段積鹽與結(jié)垢,進(jìn)而影響空預(yù)器的正常運(yùn)行,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行可能導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。
脫硝系統(tǒng)高含塵布置容易造成空預(yù)器堵灰的工藝流程圖(見圖4)
圖4
3、應(yīng)對(duì)措施:
1)為防止SCR反應(yīng)器因反應(yīng)不完全生產(chǎn)亞硫酸氰胺,導(dǎo)致空預(yù)器及催化劑堵塞,增加空預(yù)器蒸汽吹掃次數(shù),對(duì)空預(yù)器定期進(jìn)行5~6小時(shí)連續(xù)吹灰,加強(qiáng)運(yùn)行人員對(duì)空預(yù)器煙氣側(cè)及一二風(fēng)側(cè)差壓監(jiān)視。
2)由于飛灰含水量升高,為防止電袋除塵器濾袋表面灰質(zhì)降低濾袋透氣性,將電除塵高壓整流變運(yùn)行方式由單半波改為全波運(yùn)行,加大高壓整流變出力,最大限度減少濾袋負(fù)荷。
3)嚴(yán)格控制輸灰時(shí)間,控制輸灰壓力最高不得高于0.2MPa,防止灰量過多導(dǎo)致輸灰管路堵塞;隨時(shí)根據(jù)灰量情況及時(shí)調(diào)整輸灰周期及落灰時(shí)間。
4)保證電袋除塵器高壓整流變最大功率輸出量,降低濾袋區(qū)域負(fù)荷情況,嚴(yán)格控制濾袋噴吹間隔,并嚴(yán)密減少電袋除塵器差壓,防止布袋因表面積灰后不能得到及時(shí)清灰而引起受潮,當(dāng)電袋除塵器差壓超過1500Pa,及時(shí)組織進(jìn)行離線噴吹。
5)調(diào)整灰?guī)鞖饣L(fēng)機(jī)電加熱器溫度至120℃,保證灰?guī)靸?nèi)部飛灰中的水分及時(shí)被熱氣化風(fēng)帶走。
6)增加灰斗電加熱器設(shè)定溫度及氣化風(fēng)機(jī)電加熱器運(yùn)行溫度,保證灰斗內(nèi)部存灰中及時(shí)受熱流化,防止飛灰囤積后因濕度過大導(dǎo)致板結(jié)。
7)提高煙氣溫度將煙氣中液相水分汽化,增加煙氣中汽相水含量,減少煙氣中液相水量,提高煙氣品質(zhì)。
8)加強(qiáng)引風(fēng)機(jī)煙氣量與全壓對(duì)應(yīng)關(guān)系,充分分析引風(fēng)機(jī)特性曲線,保證風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定區(qū)內(nèi)運(yùn)行。
9)利用停機(jī)檢修期間,對(duì)再熱器受熱面或燃燒器進(jìn)行改造,保證鍋爐在設(shè)計(jì)氧量范圍運(yùn)行,保證蒸汽參數(shù)在合格范圍內(nèi)。
4、結(jié)束語(yǔ)
本文通過對(duì)京科發(fā)電有限公司1號(hào)機(jī)組脫硝系統(tǒng)改造后存在的問題進(jìn)行原因分析,并根據(jù)分析原因進(jìn)行有針對(duì)性的解決處理,保證了發(fā)電機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。同時(shí)通過分析隱患產(chǎn)生的原因,總結(jié)出預(yù)防各類問題及隱患的經(jīng)驗(yàn),為今后更好的進(jìn)行脫硝系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。