確定清、防垢綜合治理模式,化學驅(qū)階段檢泵周期大幅延長
2月23日,記者從大慶油田復合驅(qū)項目經(jīng)理部獲悉,大慶油田三元復合驅(qū)2015年實現(xiàn)生產(chǎn)原油350.9萬噸,比計劃超產(chǎn)26.6萬噸。而這一成績離不開三元復合驅(qū)世界級技術(shù)瓶頸——機采井結(jié)垢難題的破解。
三元復合驅(qū)技術(shù)是大慶油田高含水后期進一步提高采收率的重要手段。但在三元體系的注入過程中,油井結(jié)垢問題嚴重,在結(jié)垢高峰期,三元復合驅(qū)機采井的檢泵周期僅為幾十天,結(jié)垢比例高達70%以上。這是三元復合驅(qū)應用最大的“副作用”,不治理好“垢”病,就無法長期連續(xù)生產(chǎn),影響這項技術(shù)的推廣應用。可放眼世界,能供大慶油田參考的相關技術(shù)幾乎為零。
“十二五”期間,大慶三元復合驅(qū)采油工程系統(tǒng)圍繞機采井結(jié)垢這一核心難題,深化認識,持續(xù)攻關。目前,按照“防、耐、清”技術(shù)思路,通過清垢與防垢結(jié)合、物理與化學結(jié)合、技術(shù)與管理結(jié)合,強、弱堿復合驅(qū)機采井檢泵周期從幾十天,到現(xiàn)在分別達到383天、467天。
建立結(jié)垢預測數(shù)學模型,預測實現(xiàn)定量化。依據(jù)溶度積理論,科研人員建立結(jié)垢數(shù)學模型,實現(xiàn)由經(jīng)驗圖版向定量預測轉(zhuǎn)變,預測符合率90%,為制定個性化加藥方案提供理論支撐。
自主研發(fā)化學防垢技術(shù),產(chǎn)品實現(xiàn)自產(chǎn)化。針對不同時期成垢離子濃度變化,大慶油田采油工程研究院基于絡合分散、抗聚合沉積機制,研制了鈣垢、硅垢兩大類防垢劑,鈣垢防垢率達95%以上,硅垢防垢率達80%以上,滿足了不同結(jié)垢階段的防垢需要。
持續(xù)完善物理耐垢技術(shù),設備實現(xiàn)系列化。針對常規(guī)螺桿泵和抽油泵在復合驅(qū)結(jié)垢階段出現(xiàn)的桿斷、卡泵頻繁的問題,技術(shù)人員試驗了2種舉升方式10種泵型,組織評價優(yōu)選出了技術(shù)成熟、價格低廉的系列耐垢泵并形成了系列化產(chǎn)品,在大慶油田全面推廣應用。相關采油廠試驗應用了智能提撈抽油機,實現(xiàn)結(jié)垢期全程不加藥。“十二五”期間,智能提撈抽油機已應用81井(次),平均動管柱作業(yè)周期720天,平均運行時率94.7%,成為強堿頻繁垢卡井階段替代技術(shù)。
研究建立清垢解卡技術(shù),工藝實現(xiàn)個性化。為減少檢泵工作量,進一步降低操作成本,大慶油田采油工程研究院研發(fā)了3套清垢劑體系,滿足不同垢質(zhì)、不同舉升方式的需要,配套了化學清垢施工工藝。物理解卡工藝用機械手段代替化學手段,解決垢卡較輕井的解卡問題。
建立健全標準制度,管理實現(xiàn)規(guī)范化。在舉升工藝方面,復合驅(qū)項目部組織制定了8項技術(shù)規(guī)范并全部升級為大慶油田公司技術(shù)標準,實現(xiàn)了規(guī)范防垢加藥,規(guī)范藥劑檢測,規(guī)范清垢解卡,規(guī)范檢泵作業(yè)。
通過大力實施“三結(jié)合”的綜合治理模式,大慶油田化學驅(qū)階段的檢泵情況與2011年度相比,強堿檢泵周期延長88天達到383天,弱堿檢泵周期延長59天達到467天,檢泵率分別下降37.6%、24.6%,達到58.1%、47.8%,創(chuàng)歷史最高水平。
治“垢”病,除頑疾,不僅讓管柱暢通,而且管線結(jié)垢“藥到病除”,保障了三元采出液從地下到井口一路順暢。今年,大慶油田三元復合驅(qū)產(chǎn)油量將劍指400萬噸。
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