2月23日,大慶采油工程研究院“三結(jié)合”科研治理新模式取得良好效果——強(qiáng)、弱堿復(fù)合驅(qū)機(jī)采井檢泵周期分別達(dá)到383天、467天,長期困擾油田的機(jī)采井結(jié)垢難題迎刃而解,管理水平和采油質(zhì)量大大提高。
目前,三元復(fù)合驅(qū)技術(shù)是大慶油田高含水后期進(jìn)一步提高采收率的重要手段,但在三元體系的注入過程中,油井結(jié)垢問題嚴(yán)重,在結(jié)垢高峰期,三元復(fù)合驅(qū)機(jī)采井的檢泵周期僅為幾十天,結(jié)垢率高達(dá)70%以上。大慶采油工程研究院項目課題部在深化結(jié)垢機(jī)理及規(guī)律認(rèn)識的基礎(chǔ)上,按照“防、耐、清”技術(shù)思路,創(chuàng)新探索出“三結(jié)合”的科研治理新舉措,即清垢與防垢結(jié)合、物理與化學(xué)結(jié)合、技術(shù)與管理結(jié)合,并通過配套系列技術(shù)規(guī)范現(xiàn)場管理,“五指并攏”攻堅克難,促使強(qiáng)、弱堿復(fù)合驅(qū)機(jī)采井檢泵周期逐年延長。
建立結(jié)垢預(yù)測數(shù)學(xué)模型,預(yù)測實現(xiàn)定量化。依據(jù)溶度積理論,科研人員以采出液離子濃度、pH值等為主要參數(shù),建立了結(jié)垢數(shù)學(xué)模型,實現(xiàn)由經(jīng)驗圖版向定量預(yù)測的轉(zhuǎn)變,預(yù)測符合率達(dá)90%,為制定個性化加藥方案提供了理論支撐。
自主研發(fā)化學(xué)防垢技術(shù),產(chǎn)品實現(xiàn)自產(chǎn)化。針對不同時期成垢離子濃度變化,科研人員研制了鈣垢、硅垢兩大類防垢劑,鈣垢防垢率達(dá)95%以上,硅垢防垢率達(dá)80%以上,滿足了不同結(jié)垢階段的防垢需要。
研發(fā)建立清垢解卡技術(shù),工藝實現(xiàn)個性化。為減少檢泵工作量,進(jìn)一步降低操作成本,這個院研發(fā)了3套清垢劑體系,滿足不同垢質(zhì)、不同舉升方式的需要,配套了化學(xué)清垢施工工藝,建立了清垢解卡井的選井原則和判斷標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)指導(dǎo)工藝、藥劑的選擇和實施,現(xiàn)場應(yīng)用239井次,措施成功率84.5%。
建立健全標(biāo)準(zhǔn)制度,管理實現(xiàn)規(guī)范化。科研人員配合公司項目部負(fù)責(zé)或參與制定了8項技術(shù)規(guī)范,并全部升級為油田公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了規(guī)范防垢加藥、規(guī)范藥劑檢測、規(guī)范清垢解卡、規(guī)范檢泵作業(yè)。
持續(xù)完善物理耐垢技術(shù),設(shè)備實現(xiàn)系列化。通過現(xiàn)場試驗,形成了兩種舉升方式、10種泵型系列化產(chǎn)品,并在油田各區(qū)塊全面推廣應(yīng)用,解決了螺桿泵和抽油泵在復(fù)合驅(qū)結(jié)垢階段出現(xiàn)的桿斷、卡泵頻繁問題。試驗應(yīng)用了智能提撈抽油機(jī)及配套技術(shù),制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)結(jié)垢期全程不加藥,累計應(yīng)用81井次,平均動管柱作業(yè)周期720天,平均運行時率94.7%,成為強(qiáng)堿頻繁垢卡井階段替代技術(shù)。
“三結(jié)合”的綜合治理新模式為這個院的“十三五”發(fā)展開了好頭,強(qiáng)堿檢泵周期延長88天達(dá)到383天,弱堿檢泵周期延長59天達(dá)到467天,強(qiáng)堿和弱堿檢泵率分別下降37.6%、24.6%,達(dá)到58.1%、47.8%,創(chuàng)歷史最高水平。
標(biāo)簽:三元復(fù)合驅(qū)技術(shù)
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