【摘要】2013年,華潤電力登封有限公司除灰脫硫?qū)I(yè)進行了多項設(shè)備改造及運行優(yōu)化。相繼對電袋除塵器濾袋噴吹系統(tǒng)、輸灰系統(tǒng)、脫硫工藝水系統(tǒng)等進行了改造,提高了設(shè)備安全可靠性;并總結(jié)運行經(jīng)驗,優(yōu)化除塵器高壓電場運行方式、調(diào)整吸收塔石膏漿液控制參數(shù)、設(shè)置備用漿液循環(huán)泵聯(lián)鎖啟動邏輯,保證了除灰脫硫系統(tǒng)安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。
1除灰除塵設(shè)備改造
1.1噴吹系統(tǒng)優(yōu)化
#3、4爐電袋除塵器濾袋噴吹系統(tǒng)采用分室結(jié)構(gòu)和長袋低壓脈沖技術(shù),清灰方式有定時、定壓之分,一般控制除塵器進出口差壓為600~800Pa。噴吹氣源取自除灰空壓機。
在#3、4爐除塵器運行中,發(fā)現(xiàn)噴吹系統(tǒng)存在以下問題:
1)因安裝及質(zhì)量問題,部分噴吹電磁閥存在內(nèi)漏缺陷,造成清灰壓力偏低,耗氣量大。
2)各分室噴吹氣包設(shè)計為串聯(lián)布置,在單個噴吹電磁閥檢修時需解列范圍過大。
針對以上問題,采取以下措施:
1)對噴吹電磁閥內(nèi)漏缺陷進行處理,同時在噴吹氣源母管上增設(shè)總門,在濾袋需噴吹清灰時開啟,其他時間保持關(guān)閉,降低噴吹系統(tǒng)耗氣量。
2)將各分室噴吹氣包由串聯(lián)布置改為并聯(lián)。
1.2輸灰系統(tǒng)優(yōu)化
總結(jié)運行經(jīng)驗教訓(xùn),結(jié)合現(xiàn)場實際,對輸灰系統(tǒng)進行了如下優(yōu)化:
1)因#4爐輸灰管線較長,曾出現(xiàn)過輸灰管道堵塞影響機組負荷的異常事件,之后在#4爐一電場輸灰管道上增設(shè)了栓塞閥助推系統(tǒng),并在栓塞閥氣源管路上增加了氣動總門,根據(jù)機組負荷、灰量適時投入栓塞閥助推系統(tǒng)。
2)#3、4爐除塵器各輸灰管線運行時,輔助輸送氣閥保持關(guān)閉,提高灰氣比,降低輸灰電耗。
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