摘要:600MW級(jí)火電機(jī)組已成為我國(guó)主力發(fā)電機(jī)組。開展600MW機(jī)組節(jié)能降耗對(duì)策研究,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力是發(fā)電集團(tuán)面臨的重要課題。以河南華潤(rùn)首陽(yáng)山有限公司600MW2號(hào)機(jī)組為案例,對(duì)鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)、汽輪機(jī)及熱力系統(tǒng)、輔機(jī)系統(tǒng)等進(jìn)行全面分析,實(shí)施了燃燒優(yōu)化、汽輪機(jī)滑壓優(yōu)化、順序閥控制優(yōu)化、通流部分間隙調(diào)整和軸封改造等綜合優(yōu)化措施,取得了良好的節(jié)能降耗效果。
關(guān)鍵詞:600MW火電機(jī)組;節(jié)能降耗;優(yōu)化措施;發(fā)電煤耗
1、概述
面對(duì)可持續(xù)發(fā)展和氣候變化兩大全球核心問(wèn)題,加上經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,世界能源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型已勢(shì)在必行。能否通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)進(jìn)步滿足能源與環(huán)境的雙重約束,將成為包括電力行業(yè)在內(nèi)的能源工業(yè)轉(zhuǎn)型期的主要課題。600MW級(jí)火電機(jī)組已成為我國(guó)主力發(fā)電機(jī)組。研究并實(shí)施600MW機(jī)組的節(jié)能降耗措施,將對(duì)提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力起到很好的作用。
2、600MW火電機(jī)組節(jié)能分析
在凝汽式機(jī)組中,供電煤耗可較全面地反映機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。因此選擇供電煤耗作為機(jī)組經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。影響供電煤耗的主要因素有設(shè)計(jì)水平、負(fù)荷、煤質(zhì)、設(shè)備健康狀況及操作人員的運(yùn)行水平等。鍋爐效率、汽輪機(jī)熱耗、廠用電率直接影響機(jī)組供電煤耗指標(biāo)。
本文采用耗差分析方法,在鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)、汽輪機(jī)及熱力系統(tǒng)、輔機(jī)系統(tǒng)3個(gè)層面進(jìn)行系統(tǒng)分析和節(jié)能潛力診斷.確定各因素對(duì)機(jī)組供電煤耗的影響。爐側(cè)參數(shù)主要采用公式法進(jìn)行分析,主蒸汽和排汽參數(shù)主要根據(jù)汽輪機(jī)廠家提供的熱耗修正曲線進(jìn)行分析,對(duì)于影響熱力系統(tǒng)的各種因素根據(jù)等效熱降法進(jìn)行計(jì)算,缸效率的影響主要采用小偏差分析法。
3、600MW機(jī)組節(jié)能降耗優(yōu)化措施與實(shí)施
本文以河南華潤(rùn)首陽(yáng)山有限公司600MW超臨界2號(hào)機(jī)組為典型案例,重點(diǎn)開展了燃燒優(yōu)化、汽輪機(jī)滑壓優(yōu)化、順序閥控制優(yōu)化、通流部分間隙調(diào)整和汽封改造等綜合優(yōu)化措施的研究與實(shí)施。
3.1案例機(jī)組概況
2號(hào)機(jī)組鍋爐為本公司采用哈爾濱鍋爐廠的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型鍋爐。鍋爐型號(hào)為:HG-1987/25.4-YM1型,鍋爐設(shè)計(jì)效率為93.71%。汽輪機(jī)為一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓純凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為N600—24.2/538/566.設(shè)計(jì)熱耗為7747kJ/(kW˙h)。
3.2鍋爐燃燒及制粉系統(tǒng)優(yōu)化
影響鍋爐效率的因素有排煙溫度、飛灰可燃物、爐膛出口煙氣含氧量、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率、爐底灰渣可燃物、鍋爐保溫等。鍋爐燃燒調(diào)整應(yīng)考慮鍋爐飛灰和爐渣含碳量等因素進(jìn)行綜合優(yōu)化。2號(hào)機(jī)組煤質(zhì)較穩(wěn)定運(yùn)行效率較高,可通過(guò)調(diào)整鍋爐最佳氧量進(jìn)一步提高鍋爐效率。分別在600MW、480MW、360MW負(fù)荷下進(jìn)行試驗(yàn),保持其他參數(shù)不變。調(diào)整送風(fēng)機(jī)擋板開度,改變一、二次風(fēng)量和不同負(fù)荷下的鍋爐氧量.確定氧量變化對(duì)鍋爐燃燒效率、蒸汽溫度及其他運(yùn)行參數(shù)的影響,得到鍋爐最佳氧量曲線。試驗(yàn)結(jié)果表明.通過(guò)鍋爐氧量調(diào)整優(yōu)化.可降低發(fā)電煤耗約1.5g,(kW˙h)。本廠再熱蒸汽溫度偏低約3~5℃,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差。通過(guò)不斷地摸索和試驗(yàn)研究,實(shí)施了多方面的優(yōu)化措施,較好地完成了優(yōu)化調(diào)整工作.提高了鍋爐效率,降低了煤耗。(1)鍋爐左右側(cè)主汽溫度偏差調(diào)整。調(diào)整試驗(yàn)前,右側(cè)主汽溫度高于左側(cè),需投入較多減溫水。試驗(yàn)調(diào)整表明:在鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行中,工況穩(wěn)定后,任三臺(tái)制粉系統(tǒng)運(yùn)行(共四套),運(yùn)行制粉系統(tǒng)二次風(fēng)擋板全開,氧量在最佳曲線內(nèi),燃盡風(fēng)開度為15%時(shí),左右側(cè)主汽溫度偏差較小。(2)再熱蒸汽溫度調(diào)整。400MW負(fù)荷下,再熱器煙氣擋板以70%、80%、90%、100%開度時(shí),當(dāng)煤種、工況不變時(shí),改變?nèi)急M風(fēng)的大小,對(duì)再熱汽溫影響較大。經(jīng)分析得到,燃盡風(fēng)在20%-30%,煙氣擋板在80%-100%區(qū)間內(nèi)控制再熱汽溫相對(duì)穩(wěn)定,且汽溫壁溫好控制。建議燃盡風(fēng)開度在30%以下運(yùn)行,盡量利用二次風(fēng)量的匹配來(lái)調(diào)整爐內(nèi)燃燒,增加再熱汽溫。
3.3鍋爐系統(tǒng)的改造優(yōu)化
1、低溫省煤器改造:鍋爐排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)熱損失中最大的一項(xiàng),影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度,一般排煙溫度每升高12-15℃,排煙熱損失將提高1%,通過(guò)在空預(yù)器出口豎直煙道增加低溫省煤器,平均排煙溫度由改造前的160℃可降到到105℃左右,降低達(dá)50多度,節(jié)能效果非常明顯。運(yùn)行中控制低溫省煤器進(jìn)水溫度70℃以上,低溫省煤器出口煙溫100℃以上,防止受熱面發(fā)生低溫腐蝕。
2、空預(yù)器漏風(fēng)改造:我廠的每臺(tái)三分倉(cāng)式空預(yù)器分別配置了一臺(tái)空預(yù)器漏風(fēng)回收風(fēng)機(jī),分別將空預(yù)器一次風(fēng)側(cè),二次風(fēng)側(cè)的冷熱端徑向、軸向漏風(fēng)回收,經(jīng)過(guò)回收風(fēng)機(jī)將其送至二次風(fēng)箱,從而保證了空預(yù)器的漏風(fēng)率≤3.5%的性能指標(biāo)。
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