我公司5500t/d生產(chǎn)線于2009年4月正式投產(chǎn),配套煤磨為ZGM113G立磨,6月28日發(fā)生了煤磨袋除塵器著火事故,以及7月10日發(fā)生了煤磨袋除塵器CO濃度連續(xù)偏高事故。后通過對磨機生產(chǎn)運行分析,找到了事故發(fā)生的原因并進行了設(shè)備技術(shù)改造,運行至今3年多沒有再發(fā)生類似著火事故。
1煤磨袋除塵器著火
1.1事故經(jīng)過
6月28日0:40準備啟動煤磨系統(tǒng),按順序依次啟動附屬設(shè)備,此時袋除塵器1~6號灰斗溫度在41~45℃之間,系統(tǒng)其他參數(shù)均在正常范圍之內(nèi)。0:50開啟通風機拉風,靠近袋除塵器入口管道的1號和4號灰斗突然從44℃急劇上升到206℃,袋除塵器的CO濃度也從21ppm升到957ppm,中控室操作員立即關(guān)閉出磨管道上的閥門、通風機入口閥門及通風機。并啟動袋除塵器CO2滅火裝置,煤粉螺旋輸送機打到外排。袋除塵器內(nèi)已經(jīng)著火,濾袋全部被燒,部分袋籠變形。袋除塵器著火前后的操作參數(shù)見表1,原煤工業(yè)分析見表2,成品煤粉實測數(shù)據(jù)見表3。
1.2原因分析
根據(jù)以往生產(chǎn)經(jīng)驗,可能是煤磨系統(tǒng)某地方長期堆積的煤塊自燃產(chǎn)生明火。經(jīng)檢查,入磨風管較平,有可能長期堆積原煤引起自燃,當從入磨風管側(cè)面用氣割打開一個孔檢查時,發(fā)現(xiàn)入磨風管水平段堆積了大量正在燃燒的煤塊。
經(jīng)分析認為,煤磨生產(chǎn)時由于中控操作不當或原煤質(zhì)量差(存在煤矸石、石灰石等雜物較多時),大量的、不能粉碎的、且一次風吹不起的煤塊和其他雜質(zhì)一起通過噴嘴環(huán)落到一次風室,一次風室與入磨風管相連接,刮板隨磨盤同步旋轉(zhuǎn)清除排渣時,排渣就被打到入磨風管水平段堆積下來,長時間受高溫氣體加熱而自燃產(chǎn)生明火。在啟動煤磨系統(tǒng)過程中,其他附屬設(shè)備開機后各參數(shù)顯示均正常,當開啟煤磨通風機拉風時,入磨風管自燃的原煤在氧氣充足情況下進行激烈燃燒,火星首先被風拉到袋除塵器風管入口的兩個風室,引燃濾袋上的剩余煤粉燒著濾袋,且火星隨風很快蔓延到各個風室,致使袋除塵器著火。
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