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國內(nèi)首個乙烯煙氣脫硝系統(tǒng)在鎮(zhèn)海煉化投用

作者: 2017年05月09日 來源: 瀏覽量:
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4月25日,鎮(zhèn)海煉化乙烯裂解裝置大型雙爐膛氣體裂解爐環(huán)保試點提升治理項目——煙氣脫硝系統(tǒng)成功投用,裂解爐排放煙氣氮氧化物含量降低40%以上,成為國內(nèi)首家在乙烯裂解爐成功投用的企業(yè)。投用后,氮氧化物

  4月25日,鎮(zhèn)海煉化乙烯裂解裝置大型雙爐膛氣體裂解爐環(huán)保試點提升治理項目——煙氣脫硝系統(tǒng)成功投用,裂解爐排放煙氣氮氧化物含量降低40%以上,成為國內(nèi)首家在乙烯裂解爐成功投用的企業(yè)。投用后,氮氧化物排放濃度控制在70毫克/立方米以下,遠優(yōu)于國家要求今年7月達到的100毫克/立方米標準。

  氮氧化物排放是大氣污染治理的重點內(nèi)容。7月1日,國家將施行煙氣排放新標準,敏感地區(qū)加熱爐氮氧化物排放量要求小于100毫克/立方米。全國的乙烯裂解爐基本都要通過改造才能達到新要求。目前業(yè)內(nèi)通行的手段是改造乙烯裂解爐火嘴,但方案并不成熟。

  鎮(zhèn)海煉化乙烯裂解雙爐膛氣體裂解爐是新增設備,在建設之初,鎮(zhèn)海煉化就與撫研院等單位合作,嘗試將煉油催化脫硝技術應用在乙烯裝置中,環(huán)保試點提升治理項目與氣體裂解爐同期建設。2016年6月,氣體裂解爐建成投用,環(huán)保試點提升治理項目也建成完工,2017年初,煙氣脫硝系統(tǒng)完成催化劑裝填。

  乙烯裂解爐煙氣脫硝工藝技術由中國石化工程建設公司(SEI)和撫順石油化工研究院共同研發(fā)。通過向?qū)α鞫螣煔庵袊娙氚睔?,?jīng)催化劑床層的催化還原作用,將裂解爐煙氣中的氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮氣和水,從而達到降低煙氣中氮氧化物的目的。

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