7月20日8時(shí),巴陵石化煉油部空分環(huán)保裝置廢堿焚燒工段員工楊博,巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)焚燒爐爐底漏出高溫熔融堿,須緊急搶修??辗汁h(huán)保車間立即報(bào)告,決定裝置停進(jìn)廢堿液、停油、降燃料,用干氣維持低負(fù)荷運(yùn)行,并迅速制訂搶修計(jì)劃。
9時(shí),焚燒爐爐底開始搭設(shè)腳手架。在焊工完成爐底泄漏部位的補(bǔ)焊后,緊接著的“重頭戲”是給爐里面加裝隔熱的耐火泥。耐火泥對濃稠度的要求較高。
許建新是空分環(huán)保裝置工段長,從一早發(fā)現(xiàn)裝置異常開始,就沒離開焚燒爐半步。頂著炎炎烈日,車間管理及技術(shù)人員在裝置空地上調(diào)配耐火泥。
焚燒爐底腳手架搭設(shè)起來后有兩層樓高。怎樣把耐火泥運(yùn)上去?大家短暫商議,決定由徐興負(fù)責(zé)調(diào)泥,二班班長朱黎明與班員負(fù)責(zé)用塑料桶裝好,用繩子拉至爐底,許建新與趙振斌負(fù)責(zé)往爐底漏點(diǎn)加泥。
附近爐溫七八十?dāng)z氏度,夾雜著陣陣熱風(fēng)迎面而來,他們只能蜷縮著,側(cè)身與爐底近距離接觸。
由于耐火泥單次不能調(diào)太多,且添加后還需一定凝固時(shí)間,大家通力配合,戴著手套,逐層往爐內(nèi)加泥,身體像蒸桑拿,每隔十幾分鐘就要起身透氣。
從當(dāng)天19時(shí),該裝置三組人員輪流作業(yè),加快作業(yè)進(jìn)度。朱黎明帶領(lǐng)班員往作業(yè)人員身上不停淋水降溫。
“這個(gè)蒸桑拿效果不錯(cuò)!”夜幕中,許建新一邊自我調(diào)侃,一邊抽空倒出鞋子里的水?!叭矶际撬米觼砹硕紩蚧?。”趙振斌笑著說。
經(jīng)過3次補(bǔ)漏,用料約200公斤,穿孔部位漏點(diǎn)問題解決了。大家渾身濕透了,臉被曬得通紅。
第二天10時(shí),廢堿焚燒工段逐步投燃料、提負(fù)荷,恢復(fù)正常生產(chǎn)。
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