茂名石化:深化TnPM管理 提升設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)率
作者: 2018年10月29日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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今年以來,茂名石化煉油分部以推進(jìn)TnPM管理為抓手,通過引導(dǎo)全員開展示范泵自主維護(hù),消除設(shè)備“低老壞”問題,開展提升設(shè)備運(yùn)行維護(hù)“一點(diǎn)課”競賽及分享,前10個月,設(shè)備運(yùn)行故障率明顯下降三成以上,為實(shí)現(xiàn)安全環(huán)
今年以來,茂名石化煉油分部以推進(jìn)TnPM管理為抓手,通過引導(dǎo)全員開展示范泵自主維護(hù),消除設(shè)備“低老壞”問題,開展提升設(shè)備運(yùn)行維護(hù)“一點(diǎn)課”競賽及分享,前10個月,設(shè)備運(yùn)行故障率明顯下降三成以上,為實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保無事故目標(biāo)夯實(shí)了基礎(chǔ)。
人人參與示范機(jī)泵自主維護(hù)。“TnPM管理的最終目的就是讓員工養(yǎng)成主動維護(hù)設(shè)備的良好習(xí)慣,為設(shè)備和裝置長周期運(yùn)行保駕護(hù)航。”煉油分部機(jī)動處負(fù)責(zé)人李剛介紹。
今年以來,煉油分部在推動設(shè)備自主維護(hù)上下功夫,將推進(jìn)TnPM管理作為一把手工程來抓。他們大力推進(jìn)班組自主維護(hù)示范泵活動,每個班組選定裝置內(nèi)一臺具有代表性的機(jī)泵,作為本班自主維護(hù)示范泵,嚴(yán)格按照分部示范泵的標(biāo)準(zhǔn),全面排查機(jī)泵存在問題,深入學(xué)習(xí)機(jī)泵維護(hù)保養(yǎng)知識,高效實(shí)施問題整改。
聯(lián)合九車間2號重整四班選定塔底泵P605B為示范泵,員工們針對該泵軸承箱呼吸閥油霧偏多易積聚在軸承箱表面的實(shí)際,通過深入分析和試驗(yàn),提出了改進(jìn)呼吸閥流道結(jié)構(gòu)的建議。班組員工重新設(shè)計(jì),自己動手,在機(jī)泵軸承箱連接部位增加濾網(wǎng),經(jīng)過改善實(shí)施后,問題得到了有效解決。
他們還針對該泵泵座多油質(zhì)問題,通過停泵觀察和拆泵檢查,找到機(jī)泵軸承箱等兩處損傷,確認(rèn)是人為使用工具不當(dāng)造成。班員用砂紙打磨干凈損傷面,并將密封處涂抹特效密封劑,很快消除了泵座油污。今年來,該班員工共對該示范機(jī)泵提出改善性意見和建議160多項(xiàng),采納實(shí)施近100項(xiàng),使該示范泵故障維修率下降8成。
分部還通過選樹TnPM管理樣板裝置,大力推進(jìn)裝置現(xiàn)場規(guī)范化管理,從嚴(yán)從細(xì)開展現(xiàn)場設(shè)備漏點(diǎn)、標(biāo)識、保溫、采樣點(diǎn)等“低老壞”問題排查整治,1至10月,現(xiàn)場設(shè)備“低老壞”問題整改率超過75%,為實(shí)現(xiàn)裝置安全環(huán)保運(yùn)行夯實(shí)了基礎(chǔ)。
今年來,通過深入開展班組自主維護(hù)示范泵活動,使員工排查、維護(hù)機(jī)泵運(yùn)行的能力顯著提高。截至10月底,共有15臺機(jī)泵順利通過公司標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,重整車間機(jī)泵自主維護(hù)經(jīng)驗(yàn)被公司推廣,瀝青車間氣柜6號機(jī)等16臺機(jī)泵的故障率比去年同期下降50%以上。
“一點(diǎn)課”競賽激發(fā)員工設(shè)備運(yùn)行維護(hù)“金點(diǎn)子”。磨煤機(jī)是煤制氫裝置的關(guān)鍵設(shè)備,自裝置2014年初開工以來,由于設(shè)計(jì)缺陷而導(dǎo)致進(jìn)料旋轉(zhuǎn)密封部位頻繁泄漏煤漿,每天至少停機(jī)一次對泄漏部位進(jìn)行調(diào)整、更換和清潔,不但嚴(yán)重影響了機(jī)組的使用壽命及裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn),還增加了員工的工作量。
今年8月,煤制氫車間設(shè)備人員鐘邁華通過不斷摸索試驗(yàn),提出磨煤機(jī)進(jìn)料管及筒體密封墊改造“一點(diǎn)課”,通過將進(jìn)料管加長80厘米,并將筒體密封墊材質(zhì)升級,實(shí)施后,磨煤機(jī)進(jìn)料管密封實(shí)現(xiàn)了零泄漏,筒體密封墊升級后,停機(jī)處理頻率由1次/天降低至1次/半年,每年可節(jié)約設(shè)備維修費(fèi)用400多萬元。
今年以來,煉油分部大力開展改善案例活動,引導(dǎo)員工積極開動腦筋通過自主修復(fù)或小改造等進(jìn)行設(shè)備維護(hù)或現(xiàn)場改善,以“一點(diǎn)課”形式制作成小課件,每月進(jìn)行一次優(yōu)秀“一點(diǎn)課”評選并給予專項(xiàng)獎勵。同時,積極鼓勵優(yōu)秀“一點(diǎn)課”建議者走上講臺,為裝置員工傳授經(jīng)驗(yàn),還將優(yōu)秀“一點(diǎn)課”的好經(jīng)驗(yàn)好做法固化下來,在分部同類設(shè)備中廣泛推廣。通過開展“一點(diǎn)課”競賽,激發(fā)了員工積極主動提出設(shè)備運(yùn)行維護(hù)的“金點(diǎn)子”,受到了廣大員工的熱捧。
包裝車間員工蘇小瓊通過人為控制人車分流的“一點(diǎn)課”,使1號硫磺包裝叉車進(jìn)出庫視覺盲區(qū)問題迎刃而解;裝油車間西罐區(qū)管線中間閥門以于以往缺少港口返輸汽油至華南線,車間員工楊仁興通過流程操作優(yōu)化“一點(diǎn)課”,巧妙解決了該難題,被分部評為優(yōu)秀“一點(diǎn)課”。
今年前10 個月,分部共收到員工設(shè)備運(yùn)行維護(hù)“一點(diǎn)課”680余篇,150余人次獲得優(yōu)秀“一點(diǎn)課”獎勵,有效解決了100余項(xiàng)設(shè)備安全環(huán)保運(yùn)行問題,進(jìn)一步提升了設(shè)備的運(yùn)行平穩(wěn)率。
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