安慶石化RLG裝置蒸汽系統(tǒng)小技改節(jié)能增效明顯
作者: 2018年10月29日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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“自10月9日自產(chǎn)蒸汽成功并入系統(tǒng)后,RLG裝置循環(huán)氫壓縮機K-102汽輪機入口蒸汽溫度提高了30℃左右,降低了運行風(fēng)險,同時,大大降低了裝置能耗,據(jù)估計,半個月試運行約節(jié)約蒸汽700噸,每年能節(jié)約蒸汽16800噸,合人
“自10月9日自產(chǎn)蒸汽成功并入系統(tǒng)后,RLG裝置循環(huán)氫壓縮機K-102汽輪機入口蒸汽溫度提高了30℃左右,降低了運行風(fēng)險,同時,大大降低了裝置能耗,據(jù)估計,半個月試運行約節(jié)約蒸汽700噸,每年能節(jié)約蒸汽16800噸,合人民幣280萬元左右。”10月22日,安慶石化煉油二部柴油加氫轉(zhuǎn)化作業(yè)區(qū)主管李桂軍介紹說。
RLG(即催化柴油加氫轉(zhuǎn)化)裝置循環(huán)氫壓縮機K-102驅(qū)動機組采用1.3MPa過熱蒸汽作為動力源,設(shè)計耗汽量10t/h。裝置自產(chǎn)1.3MPa飽和蒸汽量約8t/h。自產(chǎn)蒸汽與系統(tǒng)來的蒸汽在裝置內(nèi)匯合后供機組使用。自產(chǎn)蒸汽量與汽輪機耗汽量相當(dāng),造成系統(tǒng)供汽過少,導(dǎo)致系統(tǒng)到裝置DN300蒸汽管線形成一個相對“死區(qū)”,區(qū)內(nèi)蒸汽溫度下降迅速,只能通過開機組入口放空閥提高管線蒸汽流量,滿足機組運行需要,嚴(yán)重影響機組的安全穩(wěn)定運行。
針對該問題,裝置與公司生產(chǎn)部經(jīng)過多次討論分析,決定對自產(chǎn)蒸汽管線進行技術(shù)改造,將自產(chǎn)蒸汽管線并入1.3MPa蒸汽系統(tǒng)總管,將“死區(qū)”變“活區(qū)”。經(jīng)過反復(fù)考察現(xiàn)場,精心編制審核施工方案,嚴(yán)密組織施工作業(yè),國慶節(jié)假日期間對新增蒸汽管線進行打靶合格。
10月9日8時21分,RLG裝置開始將自產(chǎn)蒸汽降壓并改為爐后放空。15時01分,碰頭結(jié)束。焊縫檢測合格后,拆裝盲板,并對300米長的管線進行暖管工作。16時05 分,自產(chǎn)蒸汽一次成功并網(wǎng),并網(wǎng)過程未出現(xiàn)一次水擊,未對裝置生產(chǎn)和1.3MPa蒸汽系統(tǒng)造成任何不利影響,實現(xiàn)了安全、平穩(wěn)對接。
據(jù)了解,裝置利用自產(chǎn)蒸汽改放空的時段,在降低自產(chǎn)蒸汽壓力至0.68MPa后,迅速處理了E-104補水管線焊縫漏點,提高了漏點處理效率,保證了施工安全和質(zhì)量,確保了反應(yīng)系統(tǒng)的平穩(wěn)操作。
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