揚(yáng)子石化化工廠(chǎng)匯聚“金點(diǎn)子”結(jié)出“金果子”

作者: 2018年11月27日 來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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揚(yáng)子石化化工廠(chǎng)是該公司的主要生產(chǎn)廠(chǎng)之一,PTA聯(lián)合裝置是該廠(chǎng)的核心生產(chǎn)裝置。今年以來(lái),揚(yáng)子化工廠(chǎng)PTA聯(lián)合裝置以問(wèn)題為導(dǎo)向,以創(chuàng)效為目標(biāo),發(fā)揮技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì),在開(kāi)展合理化建議“金點(diǎn)子”活動(dòng)中,不僅降本增
揚(yáng)子石化化工廠(chǎng)是該公司的主要生產(chǎn)廠(chǎng)之一,PTA聯(lián)合裝置是該廠(chǎng)的核心生產(chǎn)裝置。今年以來(lái),揚(yáng)子化工廠(chǎng)PTA聯(lián)合裝置以問(wèn)題為導(dǎo)向,以創(chuàng)效為目標(biāo),發(fā)揮技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì),在開(kāi)展合理化建議“金點(diǎn)子”活動(dòng)中,不僅降本增效顯著,而且全面提升了裝置綜合能力,結(jié)出了實(shí)實(shí)在在的“金果子”。

增加一根管線(xiàn) 減少污水20噸/小時(shí)

  隨著工藝的不斷優(yōu)化,PTA三線(xiàn)的循環(huán)溶劑需求量持續(xù)降低,導(dǎo)致當(dāng)前每小時(shí)的設(shè)計(jì)供水量比實(shí)際使用量多出20噸。多出來(lái)的部分,最后都要排放到地溝,作為污水進(jìn)行處理。

  8月底,該裝置重啟了PTA三線(xiàn),實(shí)現(xiàn)二三線(xiàn)同時(shí)運(yùn)行的模式。此時(shí)二線(xiàn)的循環(huán)溶劑量供給不足,每小時(shí)要補(bǔ)充20噸左右的脫鹽水,一定程度上增加了能耗。

  工藝員張向陽(yáng)想到,如果將兩邊互補(bǔ)一下,豈不是兩全其美?他發(fā)現(xiàn)兩條線(xiàn)的循環(huán)水溶劑管線(xiàn)最近的地方相差不到2米,這就意味著只要增加一根2米左右的跨線(xiàn),就能完成改造。他的建議上報(bào)裝置后,立即被采納。改造完成后,跨線(xiàn)投入運(yùn)行,通過(guò)控制原有流程上的調(diào)節(jié)閥,富余的循環(huán)溶劑將自動(dòng)分流到二線(xiàn),避免了一邊排地溝,一邊補(bǔ)脫鹽水的情況,兩條線(xiàn)的溶劑使用量得到了很好的平衡。9月份以來(lái),裝置污水單排環(huán)比下降近10%。

利舊兩臺(tái)儲(chǔ)罐 節(jié)約氮?dú)?700標(biāo)立/小時(shí)

  近期,裝置生產(chǎn)主管梁治祥發(fā)現(xiàn),二線(xiàn)精制單元壓力過(guò)濾機(jī)的密封氣和反吹氣壓力波動(dòng)較大,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成了較大影響。由于過(guò)濾機(jī)密封和反吹氣一部分來(lái)自氧化反應(yīng)尾氣,而該尾氣還用于PTA物料風(fēng)送和干燥等,在間歇式風(fēng)送時(shí),容易造成氣量不足,壓力降低,影響產(chǎn)品精制提純的效果。經(jīng)過(guò)分析,梁治祥從廢棄的PTA一線(xiàn)找到兩個(gè)儲(chǔ)罐,安裝在反應(yīng)尾氣進(jìn)入壓濾機(jī)系統(tǒng)前,起到了緩沖的作用。

  “反應(yīng)尾氣富足時(shí),可以先儲(chǔ)存在兩個(gè)緩沖罐中,氣量不足時(shí),緩沖罐自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)氣,這樣就能保持系統(tǒng)壓力,減少?gòu)耐饨缫氲獨(dú)?。”梁治祥一邊說(shuō),一邊畫(huà)了一幅流程圖,“現(xiàn)在三線(xiàn)也在開(kāi),尾氣壓力較高,通過(guò)一根跨線(xiàn)接到密封氣系統(tǒng)中來(lái),這樣可以節(jié)約一股氮?dú)??!?

  根據(jù)他的想法改造投運(yùn)后,裝置累計(jì)降低氮?dú)庥昧?700標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí),綜合能耗降低了12千克標(biāo)油/噸PTA。

擴(kuò)容一臺(tái)設(shè)備 降低成本20萬(wàn)元/年

  今年6月,PTA二線(xiàn)節(jié)能改造時(shí),為了充分回收結(jié)晶器氣相余熱,他們將不凝氣經(jīng)過(guò)洗滌分離后并入系統(tǒng),作為裝置風(fēng)送氣的補(bǔ)充量。但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,結(jié)晶器氣相分離罐分離效果未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,氣相帶液較為嚴(yán)重,對(duì)后續(xù)氧化鋁單元的沖擊較大,而且造成后系統(tǒng)管線(xiàn)腐蝕嚴(yán)重。

  為此,生產(chǎn)主管焦義平經(jīng)過(guò)多次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),提出了一個(gè)新想法:擴(kuò)容增加一臺(tái)大型分離罐,以此解決凝液分離效果不佳的問(wèn)題。

  “制作一個(gè)罐子的成本很高,而且周期長(zhǎng),顯然不合適這個(gè)改造?!苯沽x平雖然有了想法,但實(shí)施起來(lái)依舊困難重重。不過(guò)裝置設(shè)備員根據(jù)物資記錄,了解到庫(kù)房?jī)?nèi)還有一臺(tái)因一線(xiàn)停產(chǎn)而積壓的備用分離罐。

  經(jīng)過(guò)分析,該罐復(fù)合層材質(zhì)為鈦材,設(shè)計(jì)壓力、溫度等參數(shù)均大于新增罐使用要求,完全能夠滿(mǎn)足裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行需求。新罐安裝就位投用后,立刻解決了前期結(jié)晶器尾氣回收問(wèn)題。不僅年減少氧化鋁采購(gòu)費(fèi)用20萬(wàn)元,而且避免了因管線(xiàn)泄漏而造成的環(huán)保隱患
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