巴陵石化煤化工部優(yōu)化配方助消化降成本
作者: 2018年11月29日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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截至11月22日,巴陵石化煤化工部通過優(yōu)化原料煤配方,有效解決一種“二元煤”(兩種原料煤按一定比例混合的混配煤)入爐難情形,消化8000多噸這類“二元煤”,確保氣化爐保持95%的高負荷運行?! “土晔簹饣b
截至11月22日,巴陵石化煤化工部通過優(yōu)化原料煤配方,有效解決一種“二元煤”(兩種原料煤按一定比例混合的混配煤)入爐難情形,消化8000多噸這類“二元煤”,確保氣化爐保持95%的高負荷運行。
巴陵石化煤氣化裝置高負荷安全穩(wěn)定運行是煤化工部持續(xù)創(chuàng)效的基礎。11月2日,煤氣化裝置使用一種經濟效益較好、且多次使用的“二元煤”配方時,粗煤氣氣化爐溫度明顯上升,導致粗煤氣管線流速超過上限值,存在損傷設備風險。對此,該部更換其它配方的原料煤維持高負荷生產,但已配好的8000多噸“二元煤”面臨改配方或轉運至熱電部作動力煤使用的局面,需投入人力物力,增加成本開支。
為爭創(chuàng)良好效益,巴陵石化煤化工部克服用煤計劃被打亂、生產組織難度增加的困難,組織上下游管理技術人員開展技術攻關,分析“二元煤”發(fā)生變化的原因,并“對癥下藥”。
經攻關組分析發(fā)現(xiàn),該“二元煤”配方的煤灰分組成發(fā)生較大變化,原因可能與煤礦煤層地質條件變化有關。他們迅速運用原料煤配方優(yōu)化軟件計算,確定在“二元煤”中增加助熔劑添加比例的優(yōu)化方案。該方案11月18日實施以來,迅速消化了8000多噸“二元煤”,粗煤氣流速得到有效控制,煤氣化裝置保持高負荷穩(wěn)定運行。
據(jù)了解,今年初以來,巴陵石化煤化工部上下游持續(xù)優(yōu)化原料煤配方,讓氣化爐“吃好吃飽”高效運行。1至10月,入爐煤灰分同比降低1.33個百分點,碳轉化率同比上升0.81個百分點,灰渣濾餅產量下降明顯,煤氣化裝置平均有效氣負荷94.45%,同比提升2.4個百分點,每噸合成氨耗原料煤同比降低15千克,煤氣化裝置和合成氨裝置經濟技術水平進一步提升。
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