巴陵己內(nèi)酰胺部“一站式”檢維修管理提效率
作者: 2019年03月18日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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3月5日,巴陵石化己內(nèi)酰胺部己內(nèi)酰胺裝置換熱器經(jīng)計量統(tǒng)計中心現(xiàn)場測量,每小時循環(huán)水流量達(dá)到350立方米,比檢修前提高近80立方米,壓力正常,該單元每小時生產(chǎn)負(fù)荷提高近2立方米。這是該部推行“一站式”檢維修管理
3月5日,巴陵石化己內(nèi)酰胺部己內(nèi)酰胺裝置換熱器經(jīng)計量統(tǒng)計中心現(xiàn)場測量,每小時循環(huán)水流量達(dá)到350立方米,比檢修前提高近80立方米,壓力正常,該單元每小時生產(chǎn)負(fù)荷提高近2立方米。這是該部推行“一站式”檢維修管理以來的又一實(shí)效。
去年4月,己內(nèi)酰胺部提出“一站式”檢維修管理方法,主要通過調(diào)整甲方己內(nèi)酰胺部、乙方岳陽大成檢維修公司雙方職責(zé),將以前由甲方負(fù)責(zé)檢修安全、各工種間協(xié)調(diào),乙方只接受作業(yè)任務(wù)的方式,轉(zhuǎn)變?yōu)橐曳街付椖控?fù)責(zé)人全程管控,甲方負(fù)責(zé)作業(yè)條件準(zhǔn)備、監(jiān)管、驗收,并強(qiáng)化甲、乙雙方都是主體的管理模式。此舉旨在加強(qiáng)檢維修現(xiàn)場管理,合理統(tǒng)籌內(nèi)部檢修力量等資源,減少中間環(huán)節(jié),縮短檢修時間。
*近一個月,該部優(yōu)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,停運(yùn)羥胺肟化等裝置。為達(dá)到年初明確的產(chǎn)量目標(biāo),做到“停產(chǎn)不減產(chǎn)”,該部提前安排,著力解決生產(chǎn)瓶頸問題。
己內(nèi)酰胺裝置單元循環(huán)水增壓泵功率較低,造成重排崗位換熱器循環(huán)量較小,影響高負(fù)荷運(yùn)行。對此,該部在公司內(nèi)尋找可“改代利用”的大功率機(jī)泵,經(jīng)調(diào)試,該部設(shè)備科確定利舊煤化工部的水泵,采用“一站式”檢維修管理模式更換增壓泵。
2月28日,己內(nèi)酰胺部召開檢修協(xié)調(diào)會,一站式檢維修組織架構(gòu)提前介入。次日,項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行全流程的銜接與安排。整個檢修環(huán)節(jié)包括機(jī)泵解體檢修、拆除舊機(jī)泵、基座整改加工、動火配管、安裝機(jī)泵、電氣儀表調(diào)試等,實(shí)現(xiàn)“無縫”對接。3月4日,機(jī)泵所有檢修內(nèi)容完成,比計劃提前兩天完成。3月5日9時,增壓泵一次投用成功,滿足高負(fù)荷運(yùn)行要求。
與此同時,己內(nèi)酰胺裝置單元重排換熱器因循環(huán)量小,且長時間超壓運(yùn)行,存在安全風(fēng)險,該部決定借助機(jī)會檢修更換換熱器,解決影響高負(fù)荷運(yùn)行的另一個瓶頸。2月28日上午9時30分許,大成檢維修公司施工部技術(shù)組組長作為一站式檢維修管理的項目負(fù)責(zé)人,合理安排搭鋼架、260噸吊車吊裝、打盲板、動火配管、回裝等多個環(huán)節(jié),在己內(nèi)酰胺部各部門的密切配合下,3月2日20時完成換熱器更換,比以往檢修模式提前2天。
據(jù)了解,該部在*近的大范圍機(jī)會檢修中,還有硫酸裝置鍋爐汽包人孔消漏等檢修項目也采用“一站式”檢維修管理,效果良好。
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