6月,茂名石化煉油分部潤(rùn)滑油一車(chē)間優(yōu)化丙烷脫瀝青裝置加熱爐的操作,積極做好溫位、換熱流程的*優(yōu)利用,提高換熱終溫,做到了調(diào)控措施有效,大大地降低了瓦斯的消耗。當(dāng)月該裝置加熱爐瓦斯單耗降至7.99kg/t,比上年同期9.451kg/t下降了1.46個(gè)單位,同比月節(jié)省燃料51噸,降低燃料氣成本17.7萬(wàn)元。
多渠道調(diào)節(jié)*佳操作參數(shù),通過(guò)投用實(shí)施“丙烷裝置與蒸餾裝置熱聯(lián)合”項(xiàng)目,利用二蒸餾常二線油熱量降低裝置能耗,確保渣油換熱流程優(yōu)化的高效實(shí)施,促進(jìn)裝置合理用能,降低丙烷裝置加熱爐介質(zhì)熱能負(fù)荷。針對(duì)丙烷裝置的高負(fù)荷生產(chǎn)情況,車(chē)間出臺(tái)了“十大薄弱環(huán)節(jié)”措施以應(yīng)對(duì)裝置的高負(fù)荷運(yùn)行,全面加強(qiáng)加熱爐的操作參數(shù)管理。
“當(dāng)裝置處于滿負(fù)荷時(shí),我們要加強(qiáng)加熱爐的控制,要監(jiān)控好加熱爐的熱量損失,當(dāng)班的要確保調(diào)節(jié)好“三門(mén)一板”,降低過(guò)??諝庀禂?shù),保證燃料燃燒充分。”交接班會(huì)上車(chē)間工藝副主任向澤兵反復(fù)強(qiáng)調(diào)時(shí)說(shuō)道。
車(chē)間加強(qiáng)加熱爐吹灰器的管理和維護(hù),通過(guò)各班組制定加熱爐管理措施,對(duì)加熱爐進(jìn)行全面檢查、堵漏,特別是提高彎頭箱、防爆門(mén)、人孔的密封性,減少冷空氣進(jìn)入爐內(nèi),降低過(guò)??諝庀禂?shù),從而保證吹灰器的吹灰徹底,確保了對(duì)流傳熱效果,使加熱爐的排煙溫度進(jìn)一步得以降低,提高加熱爐熱效率。
加強(qiáng)工藝管理,創(chuàng)低碳裝置。針對(duì)不同油種,操作人員優(yōu)化萃取塔的操作,合理調(diào)整爐出口與原料進(jìn)爐溫度。6月份,為了防止加熱爐煙囪腐蝕,工藝技術(shù)人員經(jīng)過(guò)觀察,經(jīng)過(guò)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,將加熱爐爐出口溫度控制在250~270℃,將加熱爐B出口溫度降低到250℃,優(yōu)化操作措施實(shí)施后,不僅可以保證設(shè)備要求的排煙溫度在露點(diǎn)腐蝕以上,還能達(dá)到丙烷回收要求,成功將瓦斯消耗單耗降低了10kg/h,每天節(jié)約瓦斯0.24噸/天,當(dāng)月就節(jié)約了瓦斯50多噸。
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