“通過持續(xù)優(yōu)化調(diào)整,一個月來,1號CFB鍋爐運行參數(shù)正常,床料惡化造成排渣口堵塞問題徹底解決,鍋爐‘便秘’已經(jīng)痊愈?!?月18日,廣州石化動力事業(yè)部動力二站副站長蔣利偉在交接班時說。
6月中旬,動力二站機爐一班1號CFB鍋爐主操在對該爐進行排渣時,發(fā)現(xiàn)冷渣器排渣量小、排渣溫度偏低,加大排渣閥開度也無法提高排渣量和排渣溫度。通過現(xiàn)場檢查,核對鍋爐各運行參數(shù)后,操作人員確認(rèn)是鍋爐爐內(nèi)床料惡化造成排渣口堵塞。
為此,動力二站技術(shù)人員馬上對該爐進行工藝調(diào)整,通過降低鍋爐負荷、加大鍋爐底部流化風(fēng)量、適量提高爐膛負壓、增加物料循環(huán)倍率等措施,提高床料流動性。同時,脈沖調(diào)整鍋爐輸渣帶流化風(fēng),全開排渣閥排渣,并組織人員對鍋爐冷渣器兩側(cè)排渣口及輸渣帶進行疏通,確保大塊結(jié)焦物不擋住排渣口,確保鍋爐維持正常排渣和運行。
經(jīng)過兩天一夜的處理,兩側(cè)冷渣器排渣溫度持續(xù)上升,排渣量逐漸增多,鍋爐床料流化狀況得到好轉(zhuǎn)。
動力二站還通過改變?nèi)霠t石油焦的粒徑配比,增加粗顆粒石油焦的比例;適當(dāng)增加煙氣脫硫島消石灰用量,減少爐內(nèi)石灰石(脫硫劑)用量,避免過多石灰石在爐膛內(nèi)降低床料流動性;加強摻煤燃燒,改善床料結(jié)構(gòu),提高流動性;提高鍋爐飛灰再循環(huán)系統(tǒng)飛灰量投用率,減少石灰石用量等優(yōu)化操作,確保鍋爐床料完全流化。
在各方的共同努力下,1號CFB鍋爐各運行參數(shù)恢復(fù)正常,實現(xiàn)滿負荷運行。
標(biāo)簽:持續(xù)優(yōu)化調(diào)整 鍋爐 床料惡化 排渣口堵塞 廣州石化
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