“咱們廠裂解一套裝置自6月更換碳二加氫反應(yīng)催化劑至今,已累計(jì)增效152.25萬(wàn)元,這可是實(shí)實(shí)在在的效益呀?!苯?,大慶石化化工一廠技術(shù)科科長(zhǎng)趙玉龍拿著分析報(bào)表高興地說(shuō)。
該廠裂解裝置的核心設(shè)備是加氫反應(yīng)器。今年1月到了催化劑更新周期,該廠重新更換了碳二加氫催化劑。“剛開(kāi)始應(yīng)用時(shí),車(chē)間操作人員以及裝置都不太適應(yīng)新催化劑,雖然其他性能表現(xiàn)都挺好,但其選擇性的潛力并沒(méi)有全部發(fā)揮出來(lái)。催化劑的活性和選擇性是兩個(gè)*基本的性能,在兩者之間找到平衡點(diǎn),盡可能提升催化劑的選擇性成了我們攻關(guān)的關(guān)鍵?!?裂解車(chē)間工藝主任彭海波介紹到。
今年5月,碳二加氫絕熱床更換催化劑后,彭海波帶領(lǐng)技術(shù)攻關(guān)小組展開(kāi)對(duì)裂解一套裝置碳二加氫系統(tǒng)的技術(shù)攻關(guān),尋求在穩(wěn)產(chǎn)條件下將選擇性進(jìn)一步提升的空間。
小組成員通過(guò)連續(xù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)標(biāo)定和持續(xù)跟蹤對(duì)比分析在線儀表數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)新催化劑的整體活性較好,但總選擇性僅為18%,過(guò)量加氫的情況嚴(yán)重,損失了目標(biāo)產(chǎn)物乙烯。技術(shù)小組通過(guò)調(diào)試炔烴經(jīng)過(guò)一、二、三段反應(yīng)器*優(yōu)入口配氫量,確定了新催化劑選擇性與碳二加氫系統(tǒng)磨合的更佳平衡點(diǎn),將催化劑選擇性由18%提升至40%,還降低了加氫過(guò)程中乙烯和氫氣的不必要損失。
“我們隨后通過(guò)反復(fù)比對(duì)、確認(rèn),發(fā)現(xiàn)炔烴經(jīng)過(guò)一、二段加氫反應(yīng)后已全部消除,那么新催化劑選擇性提升的關(guān)鍵點(diǎn)就在于反應(yīng)器三段入口配氫量的降低程度。我們開(kāi)始嘗試將反應(yīng)器三段入口配氫量由8千克/時(shí)逐漸降至0,將原有的三段加氫改為二段加氫。如果能達(dá)到預(yù)期,新催化劑的總選擇性將再提高5%,達(dá)到45%左右。”技術(shù)小組成員黃峰說(shuō)到,這也是技術(shù)小組的下一個(gè)技改目標(biāo)。
標(biāo)簽:碳二加氫反應(yīng)催化劑 加氫反應(yīng)器
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