經(jīng)過各路技術(shù)人員緊密配合調(diào)試,6月2日15時許,長嶺煉化5萬標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時制氫裝置產(chǎn)氫量達(dá)53000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時,超過設(shè)計負(fù)荷,標(biāo)志著公司首次實施的制氫裝置“在線”催化劑置換項目完成,為全廠35套生產(chǎn)裝置聯(lián)合攻堅創(chuàng)效,提供了氫氣資源支撐。
長嶺煉化制氫裝置催化劑已使用5年之久,活性不能滿足大負(fù)荷生產(chǎn)的需求。氫氣是煉化生產(chǎn)關(guān)鍵介質(zhì),裝置停車進(jìn)行催化劑置換,將大幅度影響整體運行效益。技術(shù)團(tuán)隊多方研究裝置運行特點,啟動“在線”置換催化劑方案研究。
由于自身沒有成熟的操作經(jīng)驗可借鑒,技術(shù)團(tuán)隊一方面與國內(nèi)同類裝置運行專家進(jìn)行技術(shù)交流,咨詢相關(guān)技術(shù)。另一方面,結(jié)合裝置特點與催化劑供應(yīng)廠家深入技術(shù)探討。在歷經(jīng)起草、討論、修改、再討論、再修改的方案編制過程之后,一套涵括27項詳細(xì)操作調(diào)整步驟、30個各節(jié)點主要控制參數(shù)的工藝調(diào)整方案,分發(fā)到班組操作人員手中。
5月28日9時許,裝置開始進(jìn)行催化劑“在線”置換。原料切換、參數(shù)調(diào)整、流程改動、現(xiàn)場檢查等步驟,均嚴(yán)格按照作業(yè)方案實施,當(dāng)各部位溫度降至預(yù)定目標(biāo)后,作業(yè)人員進(jìn)行24小時連續(xù)卸裝作業(yè)。6月1日凌晨4時許,經(jīng)過各路人員4晝夜連軸施工,18.5噸新劑裝填完成。獲得安全、環(huán)保、質(zhì)量等驗收確認(rèn)后,裝置隨即轉(zhuǎn)入負(fù)荷提升調(diào)整。
(張勇 許可 萬艷芳)
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