7月5日,經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同驗(yàn)收與確認(rèn),涪陵頁巖氣田產(chǎn)出水收集及處理建設(shè)工程順利完成中交,7月中旬開始聯(lián)調(diào)試運(yùn)。
該工程是中國石化重點(diǎn)項(xiàng)目,也是國內(nèi)首個(gè)頁巖氣產(chǎn)出水處理工程,由產(chǎn)出水處理站、泵站、收集管網(wǎng)三部分構(gòu)成,其核心部分——產(chǎn)出水處理站位于重慶市涪陵區(qū)白濤鎮(zhèn)油坊村,于2019年3月30日開始建設(shè),采用“預(yù)處理+雙膜減量化+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝流程,產(chǎn)出水日處理能力達(dá)1600立方米。
為確保產(chǎn)出水處理工程建設(shè)高效推進(jìn),江漢油田涪陵頁巖氣公司采取EPC工程總承包模式,組織設(shè)計(jì)、施工和供應(yīng)等單位克服困難,全面落實(shí)施工各項(xiàng)要求,積極調(diào)動(dòng)各方資源,嚴(yán)把工程設(shè)計(jì)采辦關(guān)、安全環(huán)保關(guān)和進(jìn)度質(zhì)量關(guān),變“單兵作戰(zhàn)”為“協(xié)同攻關(guān)”,使工程整體效率大幅提升。
今年以來,為積極克服疫情影響,公司持續(xù)優(yōu)化該項(xiàng)目施工方案,根據(jù)工程總體目標(biāo),倒排施工運(yùn)行計(jì)劃,成立攻堅(jiān)小組,實(shí)施掛圖作戰(zhàn),推行日例會(huì)、周總結(jié)、月考核機(jī)制,定期分析進(jìn)度完成情況,及時(shí)調(diào)整措施,加快運(yùn)行節(jié)奏。
同時(shí),在滿足規(guī)范要求的前提下,進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),將熱熔施工難度較大的鋼骨架復(fù)合管改為鋼絲網(wǎng)復(fù)合管,節(jié)省施工時(shí)間;面對(duì)部分工藝施工工序復(fù)雜難題,攻堅(jiān)小組不斷研究和改進(jìn)工藝,創(chuàng)造了焊口一次合格率達(dá)98%、焊口探傷檢測(cè)合格率100%的施工佳績(jī);通過優(yōu)化工藝流程,合理減少閥門、彎頭、法蘭安裝數(shù)量50余處,有效節(jié)約建設(shè)成本;采用工廠化預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)組裝的方式,使現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料工廠化預(yù)制率達(dá)75%以上,僅蒸發(fā)結(jié)晶裝置廠房安裝一項(xiàng)就縮短工期10天。
該工程建成后可實(shí)現(xiàn)“一舉三得”,一是有效解決氣田后期無氣井壓裂時(shí)產(chǎn)出水出路難題,保障氣田正常采氣,實(shí)現(xiàn)氣田持續(xù)性發(fā)展;二是有效循環(huán)利用資源,處理后的產(chǎn)出水可達(dá)國家污水綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)出水中的氯化物等物質(zhì)經(jīng)蒸汽蒸發(fā),濃縮成工業(yè)鹽,滿足國家環(huán)保要求和工業(yè)鹽二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求,可作為副產(chǎn)品外售,滿足皮革、陶瓷、肥皂等工業(yè)生產(chǎn)需要;三是產(chǎn)出水采用管道輸送方式,能大幅降低產(chǎn)出水拉運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),而且每年可節(jié)省拉運(yùn)費(fèi)數(shù)千萬元。
(戴瑩 畢文韜 易勇)
標(biāo)簽:頁巖氣
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