今年以來(lái),塔河煉化持續(xù)強(qiáng)化攻堅(jiān)創(chuàng)效行動(dòng)成果,在公司上下廣泛營(yíng)造濃厚的氛圍。煉油第一作業(yè)部通過(guò)夯實(shí)創(chuàng)效安全根基,積極推進(jìn)優(yōu)化生產(chǎn)和挖潛增效,持續(xù)開(kāi)展節(jié)能降耗、技改技措等技術(shù)攻關(guān),確保攻堅(jiān)創(chuàng)效取得顯著成果。
????消除安全隱患,筑牢創(chuàng)效根基。在“四年一修”裝置檢修之際,該作業(yè)部組織管理人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患和設(shè)備缺陷,杜絕違章行為,消除裝置隱患。對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì),開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別探討,制定檢修方案,實(shí)施安全防護(hù)措施,保證了檢修任務(wù)節(jié)點(diǎn)高效完成。消除設(shè)備本體腐蝕、裂紋等隱蔽項(xiàng)目25項(xiàng),消除裝置內(nèi)卡子、盒子28處,為裝置長(zhǎng)周期打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
????優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行,深度挖潛增效。大檢修期間對(duì)焦炭塔4臺(tái)底蓋機(jī)進(jìn)行維修,對(duì)比檢修前后底蓋機(jī)耗氣量,耗氣量較停工前下降0.8t/h,百日攻堅(jiān)創(chuàng)效期間節(jié)約低壓蒸汽1171噸,創(chuàng)效18.7萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全年創(chuàng)效約112.2萬(wàn)元。針對(duì)硫磺裝置廢熱鍋爐因結(jié)鹽嚴(yán)重,產(chǎn)汽量能力不足,更換新設(shè)備后,通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行,在過(guò)程氣出口溫度不高的情況下,所產(chǎn)低壓蒸汽量大幅提升,同等條件下產(chǎn)汽可提高1.5t/h,每月可提高蒸汽效益6.91萬(wàn)元,全年節(jié)約蒸汽成本約84.09萬(wàn)元。
????強(qiáng)化精細(xì)操作,大力降本節(jié)支。根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況和焦化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)要求,合理降低焦化爐爐管3.5MPa蒸汽注汽量,降低第一點(diǎn)注汽量45kg/h,兩臺(tái)加熱爐日節(jié)約蒸汽超過(guò)8.0噸,全年可節(jié)約中壓蒸汽2920噸。同時(shí)系統(tǒng)優(yōu)化兩套焦化裝置,將焦炭塔換塔、放空操作進(jìn)行“錯(cuò)峰”操作,避免了動(dòng)力鍋爐蒸汽過(guò)剩造成蒸汽放空和系統(tǒng)天然氣補(bǔ)瓦等浪費(fèi)。硫磺回收裝置根據(jù)再生塔頂、塔底溫度等參數(shù),優(yōu)化操作降低再生塔加熱蒸汽,調(diào)節(jié)減溫減壓蒸汽壓控閥開(kāi)度,在保證二氧化硫排放濃度達(dá)標(biāo)的情況下,減少低壓蒸汽耗量,全年可節(jié)約成28萬(wàn)元。通過(guò)強(qiáng)化電加熱器變頻開(kāi)度管理,每天節(jié)約電量約90千瓦·時(shí)。另外,利用酸性水汽提單元產(chǎn)出的凈化水代替新鮮水作為酸性水罐和溶劑緩沖罐水封用水,預(yù)計(jì)全年可節(jié)約新鮮水5256噸。
????(吳業(yè)巍)
標(biāo)簽:塔河煉化
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