今年以來(lái),金陵石化煉油二部開(kāi)展主題大討論集思廣益,列出了攻堅(jiān)創(chuàng)效的清單,在催化裂化、異丁烷、催化汽油吸附脫硫等主力生產(chǎn)裝置落實(shí)53項(xiàng)挖潛增效措施,1至7月,該運(yùn)行部由此增加效益逾三千萬(wàn)元。
催化裂化裝置的“一增一減”
7月27日,金陵石化1號(hào)催化裂化裝置,一班班長(zhǎng)吳應(yīng)華正在瀏覽生產(chǎn)參數(shù),他特別關(guān)注反應(yīng)溫度是不是保持530℃以上,這是裝置增產(chǎn)丙烯的重要環(huán)節(jié)。
該公司一直跟蹤市場(chǎng)優(yōu)化生產(chǎn),上半年丙烯市場(chǎng)需求旺、價(jià)格高,該公司抓住有利時(shí)機(jī),想方設(shè)法增產(chǎn)丙烯。1號(hào)催化裂化是該公司生產(chǎn)丙烯的主力裝置,煉油二部成立丙烯增產(chǎn)攻堅(jiān)組,中國(guó)石化技能大師孫同根牽頭攻關(guān),充分利用裝置生產(chǎn)調(diào)整靈活的特點(diǎn),根據(jù)市場(chǎng)變化,在壓減航煤產(chǎn)量同時(shí),采取措施增產(chǎn)丙烯。
經(jīng)過(guò)研討和摸索,攻堅(jiān)組決定采用加注丙烯助劑及配套工藝調(diào)整的方法來(lái)提高丙烯收率。今年3月1日優(yōu)化方案確定后,運(yùn)行部立即開(kāi)展丙烯助劑加注試驗(yàn),10天的24小時(shí)跟蹤研究,找到了最佳加注量。當(dāng)然,丙烯助劑加注后,裝置的產(chǎn)品分布與質(zhì)量也產(chǎn)生了變化,運(yùn)行部專家、生產(chǎn)骨干再分頭攻關(guān),分析增產(chǎn)丙烯措施對(duì)催化裂化裝置操作的影響,保持了催化裝置的高反應(yīng)溫度等苛刻性操作條件,裝置轉(zhuǎn)化率、產(chǎn)品分布也非常理想,在生產(chǎn)平穩(wěn)的條件下丙烯收率逐步提升。
目前,催化裝置操作一直按照增產(chǎn)丙烯方案執(zhí)行,各個(gè)班組特別盯緊加注丙烯助劑后的裝置反應(yīng)溫度,及時(shí)查閱對(duì)比DCS與現(xiàn)場(chǎng)的參數(shù),每小時(shí)進(jìn)料達(dá)到145噸,丙烯收率持續(xù)保持增長(zhǎng)。
“我們嚴(yán)格操作、精心控制,反應(yīng)溫度保持在530℃以上,裝置生產(chǎn)和收率都很穩(wěn)定?!眳菓?yīng)華說(shuō),“持續(xù)攻堅(jiān)創(chuàng)效措施的落實(shí),催化裝置實(shí)現(xiàn)了‘一增一減’,丙烯收率每天提高近30噸,催化劑單耗每噸降低0.143千克,今年前7個(gè)月已經(jīng)增效1600多萬(wàn)元?!?/span>
異丁烷裝置余熱利用“三板斧”
7月26日15點(diǎn)10分,該公司異丁烷裝置三班主操?gòu)堈鹫谘矙z,他仔細(xì)觀察精餾塔底熱媒水,余熱回用部分的出口溫度為85℃,優(yōu)化措施之一的余熱回用設(shè)施正常。
該公司煉油二部?jī)?yōu)化異丁烷裝置余熱資源利用的“三板斧”,今年前7個(gè)月節(jié)支1640萬(wàn)元。
裝置原設(shè)計(jì)使用低壓蒸汽作為脫輕塔和穩(wěn)定塔的熱源,實(shí)際運(yùn)行中能耗較大。為此,技術(shù)人員認(rèn)真分析論證,實(shí)施了技術(shù)改造,將3號(hào)重整裝置的低溫?zé)崦剿鳛闊嵩?,替代了原?lái)的低壓蒸汽,明顯降低裝置能耗。裝置運(yùn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,精餾塔進(jìn)料溫度由50℃升高至69℃,低溫?zé)崴疁囟葟?08℃降至86℃。目前,每天減少低壓蒸汽用量約500噸,1至7月已經(jīng)節(jié)支1100萬(wàn)元。
熱媒水余熱回用后,異丁烷攻堅(jiān)組認(rèn)真梳理裝置用能情況,發(fā)現(xiàn)異丁烷裝置成品塔仍在消耗低壓蒸汽,而且每小時(shí)達(dá)到24噸。運(yùn)行部對(duì)已經(jīng)停用的新建污水汽提裝置凝結(jié)水再利用設(shè)施實(shí)施改造,增加汽液分離系統(tǒng),將污水汽提凝結(jié)水引至異丁烷裝置成品塔蒸汽再沸器,每小時(shí)降低蒸汽消耗4噸,1至7月已經(jīng)節(jié)支200萬(wàn)元,同時(shí)降低了凝結(jié)水進(jìn)下游裝置的溫度,減少了管線運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
5月份,攻堅(jiān)組梳理了污水汽提裝置用能情況,發(fā)現(xiàn)裝置地處蒸汽管網(wǎng)末端,溫度壓力無(wú)法滿足要求,采取用中壓蒸汽減溫減壓轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛪赫羝褂梅椒?。攻?jiān)組研討后,決定新增3號(hào)催化低壓蒸汽至污水汽提裝置流程,裝置用上3號(hào)催化250℃的低壓蒸汽,滿足了工藝要求,而且每小時(shí)降低中壓蒸汽消耗15噸,6月份正式運(yùn)行后每月降本170萬(wàn)元。
催化汽油吸附脫硫裝置的“兩大重點(diǎn)”管控
7月25日9點(diǎn)18分,1號(hào)催化汽油吸附脫硫裝置五班主操?gòu)埨谘矙z至閉鎖料斗過(guò)濾器處,檢查確認(rèn)過(guò)濾器反吹和輸送氮?dú)饬空?,隨即按照該公司優(yōu)化方案,現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉反吹和輸送氮?dú)忾y門,這是運(yùn)行部實(shí)施節(jié)約氮?dú)獾男虏僮鞣桨浮?/span>
煉油二部管理著兩套催化汽油吸附脫硫裝置,攻關(guān)組從降低成本角度入手,突出抓好吸附劑和氮?dú)獾南膬?yōu)化。
在技能大師孫同根帶領(lǐng)下,攻關(guān)組組織專業(yè)人員全面清理了兩套裝置吸附劑消耗的路徑,在確保吸附劑活性正常情況下,嚴(yán)控控制吸附劑循環(huán)量,抑制吸附劑硅酸鋅生成,同時(shí)細(xì)化再生操作環(huán)節(jié)操作,減少工藝過(guò)程的損耗,逐步降低了生產(chǎn)流程吸附劑的消耗,今年前7個(gè)月兩套裝置吸附劑的消耗量比去年同期下降了11.45噸。
針對(duì)兩套裝置閉鎖料斗過(guò)濾器反吹情況,技術(shù)人員從節(jié)能優(yōu)化上推敲研討,確定了裝置各支路的氮?dú)饬髁?,進(jìn)行逐項(xiàng)檢查核對(duì),準(zhǔn)確分析計(jì)算,重新核定了最佳氮?dú)庥昧浚瑳Q定將生產(chǎn)流程上的固定反吹改為間歇反吹,實(shí)行一周停4天、開(kāi)3天的反吹方案,氮?dú)庥昧棵啃r(shí)降低50立方米。針對(duì)再生煙氣過(guò)濾器反吹氮?dú)庀倪^(guò)大問(wèn)題,攻關(guān)組結(jié)合過(guò)濾器實(shí)際差壓情況,通過(guò)計(jì)算,將2號(hào)裝置煙氣過(guò)濾器由原來(lái)20分鐘反吹一次更改為30分鐘一次,氮?dú)庥昧棵啃r(shí)再降30立方米。前7個(gè)月兩套裝置通過(guò)減少氮?dú)庥昧?,?jié)約費(fèi)用25萬(wàn)元,今年全年可望降本60萬(wàn)元。
(竇豆 陳平軒 吳靖)
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