01.玩法一精準測算優(yōu)化機泵開停,節(jié)電!
煉油分部煤制氫工藝員冼仲勛
煤制氫凈化裝置高壓鍋爐水泵有三臺,正常生產時一臺大泵加一臺小泵同時運行。冼仲勛經過風險分析、測算和推演,結論只開一臺大泵就可以滿足生產需要,停下一臺小泵節(jié)省電費12.24萬元。
02.玩法二根據原料性質停機泵,節(jié)電!
煉油分部潤滑油聯(lián)合車間工藝員鄒鎮(zhèn)名
10月15日,鄒鎮(zhèn)名根據裝置原料性質,通過調整過濾系統(tǒng)操作,停下一臺過濾機濾泵和蠟泵,每天節(jié)電1800千瓦時。
03.玩法三優(yōu)化減少機泵開啟時間,節(jié)電!
鐵運分部裝油車間湛偉瑞
化工輕烴和丙烯由鐵運裝油車間球罐區(qū)輸送,9月份以來,輕烴和丙烯需求量下降,但由于沒有小泵,只能是大泵輸送,造成“大馬拉小車”現象。
黃寶炎、湛偉瑞主動與相關單位溝通,提出峰段停泵,谷段再集中輸送的建議,實施后,送輕烴和丙烯的兩臺機泵每天共減少開泵時間26小時。
04.玩法四根據處理量變化優(yōu)化泵開停,節(jié)電!
煉油分部聯(lián)合四車間工藝員劉珠普
煉油分部一號常減壓裝置根據原油平衡處理量有所下降,劉珠普了解到10月18日裝置才能提量,于是10月15日主動優(yōu)化,停下原油接力泵,日節(jié)電6720千瓦時。
05.玩法五根據氣溫變化大泵改小泵,節(jié)電!
化工分部生產管理室科員馮剛
馮剛密切關注天氣預報,根據近日氣溫下降跟蹤使用五循循環(huán)水的生產裝置,協(xié)調降低循環(huán)水用量。
隨后,他聯(lián)系水務運行部,將五循由四臺大泵改為三大一小泵運行,在保證7套裝置循環(huán)水用量工況下節(jié)水節(jié)電明顯。
06.玩法六清理水泵濾網,節(jié)電!
熱電分部動力二車間工藝主任鄒斌斌
鄒斌斌組織對臭氧發(fā)生器外循環(huán)水泵入口濾網進行清理,清理濾網后兩臺泵每天降低電耗62千瓦時。
07.玩法七利用壓差實施停泵輸送,節(jié)電!
鐵運分部裝油車間湛偉瑞
近段時間,醚前碳四物料送化工量減少,黃寶炎、湛偉瑞了解到化工儲罐壓力與裝油車間儲罐壓力存在壓力差,利用雙方儲罐壓力差來輸送物料,從而停下機泵,大大節(jié)約機泵用電量。
08.玩法八優(yōu)化返輸泵操作,節(jié)電!
港口分部生產管理室副主任李豐鵬
10月8--15日,李豐鵬用心優(yōu)化操作,采用10號節(jié)能返輸泵返輸石腦油,輸油電單耗比上周降低0.303千瓦時/噸,節(jié)約用電7800千瓦時。
09.玩法九優(yōu)化調整扭矩配比,節(jié)電!
化工分部聚烯烴運行部工藝員鐘朝云
高密度裝置高負荷期間,擠壓機電機扭矩和熔融泵扭矩增加,鐘朝云優(yōu)化壓力設定,并適當提高熔融泵扭矩,從而降低大功率的主輔電機扭矩,減少擠壓主、輔助電機做功2%,每天減少電耗2000千瓦時。
10.玩法十根據裝置負荷及時切換泵,節(jié)電!
煉油分部聯(lián)合六車間工藝員李潮彬
加氫異構減壓塔底泵P705滿負荷時開大泵,李潮彬根據裝置負荷,主動將大泵切至小泵運行,電流從110A降到82A,節(jié)約了用電。
11.玩法十一優(yōu)化參數調整停風機,節(jié)電!
煉油分部聯(lián)合四車間班長鐘增強
目前天氣轉冷,鐘增強通過優(yōu)化參數,提高二焦化分餾塔頂循回流量,提高返塔溫度參數,停下頂循風機2臺,節(jié)約用電64千瓦時。
12.玩法十二錯峰操作運行機泵,節(jié)電!
港口分部生產管理室科員張超培
張超培優(yōu)化制冷機操作,在確保苯乙烯儲存溫度在指標范圍內,將制冷時間安排在00:00-08:00低谷時段進行。同時優(yōu)化每日裝船管線循環(huán)時間,由白天改到凌晨進行,實現每天低谷運行8小時,節(jié)電明顯。
13.玩法十三利舊設備,節(jié)電!
化工分部芳烴車間設備員王旭東
在進行PB725A/S改造前,王旭東主動思考,將報廢設備PB725B拆除,并將舊泵PB725A移至PB725B位,一方面能保證新PB725A改造過程中有備用機泵使用,另一方面在改造項目未完成時,盡可能使用能耗較低的舊PB725A泵,節(jié)電16.2千瓦時。
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