沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)在新鄭精煤公司選煤廠的應(yīng)用
袁文勝
(鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司新鄭精煤公司, 河南新鄭451184)
摘要: 介紹了LWZ1100×1800A 型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的結(jié)構(gòu)與工作原理; 該機(jī)在新鄭精煤公司用于中煤泥和浮選尾礦脫水回收作業(yè),指出了生產(chǎn)中應(yīng)該注意的問(wèn)題。有效回收了細(xì)煤泥,且回收率高,效益顯著。
關(guān)鍵詞: 煤泥; 離心脫水機(jī); 工作原理; 應(yīng)用效益
中圖分類(lèi)號(hào): TD441 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: B 文章編號(hào): 1003 - 0794(2012)12 - 0182 - 02
1 ·選煤廠概述
新鄭精煤有限責(zé)任公司選煤廠是鄭煤集團(tuán)公司在鄭州礦區(qū)建設(shè)并投產(chǎn)的第1 座選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3.0 Mt/a。項(xiàng)目于2009 年7 月開(kāi)工,2010 年5 月竣工試生產(chǎn),7 月正式投產(chǎn)。主要入洗原煤來(lái)自鄭煤集團(tuán)新鄭煤電公司,煤種以貧瘦煤、貧煤為主,含少量的無(wú)煙煤,屬于中灰、中低揮發(fā)分、特低硫、低磷、特高熱值,不黏結(jié)性煤。
本選煤廠的工藝流程為:-50 mm 原煤脫泥后,采用無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選; 粗煤泥用TBS 分選;TBS 溢流和精煤磁選尾礦用旋流器+弧形篩+煤泥離心機(jī)回收;TBS 底流和中矸磁選尾礦用弧形篩+中煤離心機(jī)回收;細(xì)煤泥浮選;尾煤一級(jí)濃縮底流用篩網(wǎng)沉降離心機(jī)回收,二級(jí)濃縮底流壓濾的聯(lián)合洗選工藝。
2 ·LWZ(A)型離心機(jī)工作原理和設(shè)備
LWZ (A) 型離心機(jī)是LWZ 型的升級(jí)換代新產(chǎn)品。該機(jī)在整機(jī)結(jié)構(gòu)和啟動(dòng)方式上做了重大改進(jìn),是一種高效、可靠的細(xì)粒(-0.5 mm)煤脫水回收設(shè)備。LWZ(A)系列沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 LWZ1100×1800A
處理物料/mm 煤泥(-0.5)
處理量(按入料干煤計(jì))/t·h-1 20~30
入料濃度/% 20~40
產(chǎn)品水分(入料中-0.045 mm 粒級(jí)含量<40%)/% 14~24
轉(zhuǎn)轂轉(zhuǎn)速/r·min-1 650;750
主動(dòng)電機(jī)(IP44)型號(hào) Y315L1-4
功率/kW 160
轉(zhuǎn)速/r·min-1 1480
主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)/差速器潤(rùn)滑系統(tǒng)電動(dòng)機(jī)型號(hào) Y90S?4/Y101L1?4(左出線)
功率/kW 1.1/2.2
轉(zhuǎn)速/r·min-1 1 400/1 400
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/mm 5 725×3126×1 700
(1)物料性質(zhì)、粒度組成和入料濃度等因素是影響該設(shè)備處理量和產(chǎn)品水分的直接原因。粒度細(xì)、入料濃度低則處理量低、產(chǎn)品水分增加;反之則處理量增加、產(chǎn)品水分降低;
(2)電動(dòng)機(jī)接線盒方向根據(jù)離心機(jī)左、右形式而定;表中為離心機(jī)為左式時(shí),電動(dòng)機(jī)接線盒的方向。
2.1 工作原理
LWZ(A)型離心機(jī)(見(jiàn)圖1)是一種連續(xù)處理物料的固液分離設(shè)備。將<0.5 mm 的煤漿通過(guò)入料管進(jìn)入螺旋體內(nèi),由螺旋體的出料口分配到轉(zhuǎn)轂內(nèi)。通過(guò)離心力的作用,煤漿中的固體顆粒將以最快的速度沉淀在轉(zhuǎn)轂內(nèi)壁上,離心液從轉(zhuǎn)轂大端溢流口排出,通過(guò)管道進(jìn)入中煤離心液桶;沉淀在轉(zhuǎn)轂內(nèi)壁上的固體顆粒由螺旋輸送到過(guò)濾段再次脫水,脫水后的固體顆粒由轉(zhuǎn)轂小端排料口排出至刮板機(jī),為中煤產(chǎn)品。
2.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)
(1)該設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程為:主電動(dòng)機(jī)→液力耦合器→三角皮帶→轉(zhuǎn)轂→行星齒輪差速器→螺旋。用戶可以根據(jù)需要通過(guò)更換主皮帶輪能獲得2~3 種離心機(jī)轉(zhuǎn)速;
(2)轉(zhuǎn)轂、樞軸和行星齒輪差速器用螺栓聯(lián)接成一體,從而構(gòu)成了外螺旋轉(zhuǎn)件,并且由2 個(gè)調(diào)心滾子軸承支撐在主軸承座上;
(3)螺旋上的螺旋葉片為連續(xù)、雙頭、右旋結(jié)構(gòu)。在螺旋葉片推料側(cè)、螺旋出料口和給料腔內(nèi)壁均黏結(jié)了氧化鋁陶瓷,增加了使用壽命;
(4)行星齒輪差速器:是用來(lái)將轉(zhuǎn)轂的動(dòng)力傳遞給螺旋,從而使螺旋與轉(zhuǎn)轂同方向旋轉(zhuǎn),但轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)轂低。
3 ·煤泥水系統(tǒng)流程
粗煤泥回收系統(tǒng)中原生煤泥經(jīng)水力分級(jí)旋流器分級(jí)后溢流去浮選,底流去TBS。
TBS 溢流和精煤磁選尾礦一起經(jīng)水力旋流器分級(jí),溢流去浮選,底流經(jīng)振動(dòng)篩和粗精煤離心機(jī)脫水后為粗精煤產(chǎn)品。粗精煤泥篩下(0.00~0.50 mm粒級(jí)) 物料和粗煤泥離心機(jī)離心液(0.00~0.35 mm粒級(jí)物料)進(jìn)入浮選系統(tǒng),浮選精礦經(jīng)過(guò)加壓過(guò)濾機(jī)脫水后摻入精煤產(chǎn)品,浮選尾礦到斜管。TBS 底流經(jīng)振動(dòng)弧形篩和中煤離心機(jī)脫水后為中煤產(chǎn)品,振動(dòng)弧形篩下物料、中煤離心液和中矸稀介經(jīng)磁選機(jī)磁選后到斜管。斜管底流經(jīng)LWZ(A)型沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)脫水后摻入中煤, 溢流到二段濃縮池濃縮,濃縮底流經(jīng)壓濾機(jī)壓濾后為煤泥產(chǎn)品。
4· 使用效果及效益
4.1 使用效果
(1)提高了煤泥回收量、增加了經(jīng)濟(jì)效益,緩解了新鄭精煤公司因浮選尾礦灰分低、跑煤現(xiàn)象嚴(yán)重給煤泥水系統(tǒng)帶來(lái)的壓力減??;
(2)該設(shè)備產(chǎn)品水分相對(duì)較高,常有溜槽堵塞現(xiàn)象,給生產(chǎn)運(yùn)輸帶來(lái)諸多不便。經(jīng)過(guò)對(duì)離心液的測(cè)定,極細(xì)顆粒物料含量較多,一定程度上影響了濃縮池的沉淀效果,造成洗水濃度的偏高,增加濃縮成本。
4.2 經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析, 沉降過(guò)濾離心機(jī)回收煤泥19.65 t/h,中煤和煤泥差價(jià)193 元左右,按330 d/a、16 h/d 生產(chǎn)計(jì)算,可創(chuàng)造效益2 031 萬(wàn)元/a。
5 ·結(jié)語(yǔ)
因斜管濃縮機(jī)內(nèi)物料沉降需要一定的時(shí)間和過(guò)程,臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)和斜管濃縮機(jī)系統(tǒng)存在滯后停機(jī)的現(xiàn)象,這給生產(chǎn)組織和檢修帶來(lái)諸多不利影響,除此之外,設(shè)備工作時(shí)間加長(zhǎng),也會(huì)使得設(shè)備維修頻繁,造成負(fù)面影響。
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