【摘要】吉林石化公司合成異丙苯烴化及反烴化催化劑放大及側(cè)線試驗取得成功,并正式通過公司科技與規(guī)劃發(fā)展處組織的項目驗收。經(jīng)在催化劑工業(yè)裝置側(cè)線試驗結(jié)果表明,這種催化劑具有反應(yīng)溫度低、苯烯比低的特點。每年可減少原料、動能消耗費用450萬元,與進(jìn)口催化劑相比可降低成本670萬元。
4月1日,作為中國石油科技攻關(guān)項目之一,吉林石化公司合成異丙苯烴化及反烴化催化劑放大及側(cè)線試驗取得成功,并正式通過公司科技與規(guī)劃發(fā)展處組織的項目驗收。專家認(rèn)為,應(yīng)用成套技術(shù)預(yù)計每年可降低成本1120萬元,具有十分顯著的節(jié)能降耗效果。
經(jīng)在催化劑工業(yè)裝置側(cè)線試驗結(jié)果表明,這種催化劑具有反應(yīng)溫度低、苯烯比低的特點。每年可減少原料、動能消耗費用450萬元,與進(jìn)口催化劑相比可降低成本670萬元。
據(jù)了解,吉林石化圍繞苯酚裝置提質(zhì)降耗,跟蹤前沿技術(shù),持續(xù)開展催化劑攻關(guān),取得顯著成果。從2005年起,在年產(chǎn)12萬噸苯酚丙酮裝置上開始逐步替代進(jìn)口催化劑,7年中累計創(chuàng)效超過7000萬元,同時可使氮氧化物廢氣排放減少80%,碳氧化物排放減少60%,廢水排放減少90%以上。這項技術(shù)曾榮獲中國石油科技進(jìn)步二等獎、吉林市科技進(jìn)步特等獎等多個獎項,并申報了7項發(fā)明專利。
催化劑一直被業(yè)內(nèi)看作化工企業(yè)的高科技核心技術(shù),在我國引進(jìn)的化工裝置中外方很少轉(zhuǎn)讓催化劑技術(shù)。催化劑研發(fā)周期長,許多催化劑研發(fā)都?xì)v時10年以上,而吉林石化從2005年到現(xiàn)在,針對苯酚裝置已經(jīng)完成了三代、幾個牌號的催化劑研發(fā),并全部成功應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn),同時加快成果轉(zhuǎn)化形成生產(chǎn)力。
吉林石化研究院副院長李正介紹說:“我們并沒有使催化劑的研發(fā)周期變短,而是后面的研發(fā)借鑒前面的成果和經(jīng)驗,合并了許多‘同類項’,少走了許多彎路;同時,貼近生產(chǎn)和多項成果成功轉(zhuǎn)化,也讓我們形成了成果轉(zhuǎn)化的綠色通道,實現(xiàn)了良性循環(huán)?!?/P>
相關(guān)資訊