興化是陜西渭河沿岸的大型化工企業(yè),擔負著環(huán)保治理的社會責任。在大化工(興化節(jié)能及綜合利用技術改造項目)投產(chǎn)一年多的時間里,興化從源頭到末端全過程加大治污力度,投資數(shù)億元資金裝備先進工藝技術和裝置,減少污染物的產(chǎn)生和排放。截至目前,該公司在污水處理指標全部達標的基礎上,處理量也達到了設計產(chǎn)能。
隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大,興化將安全環(huán)保工作同步升級,從生產(chǎn)源頭的原料投入到末端產(chǎn)品包裝,始終堅持生產(chǎn)與安全環(huán)保并駕齊驅,同時管理、同時考核。一線生產(chǎn)車間在各工序的環(huán)保參數(shù)對接上,要求上道工序必須為下道工序提供合格的環(huán)保參數(shù),以保證全生產(chǎn)鏈條環(huán)保達標。
該公司大化工項目的污水處理采用SBR(序列間歇式活性污泥法)工藝,可將生產(chǎn)污水和生活污水綜合處理,排水指標應達到氨氮小于25毫克/升、COD小于300毫克/升,出水量為200噸/時。該系統(tǒng)運行一年來,初期出水中的兩項指標雖能過關,但處理水量大部分在120~160噸/時之間,距達產(chǎn)尚有一定差距。
為了盡快使污水處理接近和達到設計量,適應大化工生產(chǎn)的需要和國家環(huán)保要求,興化組織生產(chǎn)部、安環(huán)部、儲運車間,從生產(chǎn)源頭開始查來水情況,逐個車間排查工藝。職能部門組成的檢查組以召開現(xiàn)場會的形式,逐個分析并排查。尤其是在擔當污水處理重任的儲運車間,主任和技術人員跟班作業(yè),深入一線,每天堅守在污水處理崗位,根據(jù)各項指標的細小變化,組織技術人員分析原因,采取措施,甚至在下班后,也不時打電話到崗位詢問情況。污水站的操作人員更是盡心盡力,嚴格按工藝指標作好調整,發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。同時,他們在按要求加強巡檢之外,每天人工加純堿、片堿1.5噸左右,并增加污水分析的頻次,保證污水中微生物的生長環(huán)境處于最佳狀態(tài),確保各項排放指標符合標準。
截至目前,該公司處理過后的污水各項指標已全部達到國家和渭河排放指標,有時還優(yōu)于設計指標。處理后的污水被中水站回收,經(jīng)進一步處理后作為循環(huán)水送往系統(tǒng)補水,實現(xiàn)了污水綜合利用。
標簽:興化大化工
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