3月下旬以來(lái),一本2000年的調(diào)度會(huì)議記錄本,“現(xiàn)身”巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部工藝調(diào)優(yōu)碰頭會(huì)場(chǎng)和主控室。“這是我從儲(chǔ)藏室找出來(lái)的,里面有一項(xiàng)工藝調(diào)優(yōu)的變化記錄,值得借鑒。”該事業(yè)部經(jīng)理范壯志說(shuō)。
面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì),巴陵石化深化對(duì)標(biāo)先進(jìn)、查找差距、明確目標(biāo)、落實(shí)措施等工作,著力挖潛增效。己內(nèi)酰胺事業(yè)部對(duì)標(biāo)浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺合資公司,發(fā)現(xiàn)裝置廢水中含環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺濃度遠(yuǎn)高于巴陵恒逸,既造成己內(nèi)酰胺聯(lián)合裝置外排廢水COD偏高,也使裝置物耗居高不下。
該事業(yè)部成立工藝調(diào)優(yōu)攻關(guān)組,以巴陵恒逸的工藝指標(biāo)為標(biāo)桿,將裝置工藝控制指標(biāo)回歸到最初設(shè)計(jì)值,調(diào)整縮窄主要工藝的控制參數(shù)。事業(yè)部及車(chē)間工藝控制督導(dǎo)組、兩級(jí)工藝主辦每天在主控室蹲點(diǎn)至少4小時(shí),指導(dǎo)當(dāng)班主控人員優(yōu)化操作。為破解工藝調(diào)優(yōu)瓶頸,事業(yè)部經(jīng)理范壯志還翻出13年前擔(dān)任車(chē)間主任時(shí)的調(diào)度會(huì)議記錄本查閱比對(duì)。
環(huán)己酮、肟化、己內(nèi)酰胺等主要車(chē)間在工藝指標(biāo)調(diào)整縮窄后,共提出40條具體改進(jìn)措施。車(chē)間對(duì)工藝管理考核更精細(xì),操作人員對(duì)工藝調(diào)整和現(xiàn)場(chǎng)操作更精心。經(jīng)近一個(gè)月精細(xì)調(diào)控,主控室顯示屏畫(huà)面中的工藝曲線正從以往的“曲曲折折”回歸“風(fēng)平浪靜”,促進(jìn)物耗下降。
近來(lái),在基本沒(méi)有投入的情形下,通過(guò)工藝調(diào)優(yōu)和技術(shù)攻關(guān),己內(nèi)酰胺事業(yè)部?jī)身?xiàng)消耗指標(biāo)取得突破,其中,每噸己內(nèi)酰胺耗環(huán)己酮下降16公斤,送火炬焚燒的苯萃取殘液含己內(nèi)酰胺量由過(guò)去的2%降至0.5%以?xún)?nèi)。僅此兩項(xiàng),每月至少可減少280噸環(huán)己酮損耗和150多噸己內(nèi)酰胺跑損,還大幅提升了裝置環(huán)保。
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