糧油公司蒸汽系統(tǒng)節(jié)能改造
某糧油公司是一家日處理油料700噸的食用油生產(chǎn)企業(yè)。2011年,新建日處理油料350噸的色拉油車間。在進行蒸汽系統(tǒng)設(shè)計時,與我們蘇州瑞克閥門的工程師進行了多次討論和項目論證后,決定采用瑞克25P先導(dǎo)式隔膜減壓閥對壓力進行控制,并選用了蒸汽流量計對車間蒸汽系統(tǒng)的使用效率進行監(jiān)控。當年實際投產(chǎn)運行后,統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:減壓閥和流量計達到了滿意的效果。特別是蒸汽流量計有效幫助監(jiān)控蒸汽流量,控制生產(chǎn)成本,節(jié)約了能源。
20103年,在對瑞克公司及其產(chǎn)品性能有直接認識后,該公司進行能量監(jiān)管和成本控制,決定對蒸汽系統(tǒng)進行改造,具體內(nèi)容包括:
1. 蒸汽流量:新增三套蒸汽流量計,分別用于蒸汽總管、預(yù)處理車間及浸出車間。這樣,就實現(xiàn)了對整個蒸汽系統(tǒng)流量進行了監(jiān)控的目的。
2. 疏水閥組:選用瑞克FT14浮球蒸汽疏水閥、波紋管密封截止閥及止回閥等對預(yù)處理車間及浸出車間的疏水組進行了改造。
3. 冷凝水回收:該公司原已進行冷凝水回收,所有冷凝水回收至一個埋在地下的儲水罐,再由熱水泵回收。這種回收方式導(dǎo)致了大量的二次蒸汽產(chǎn)生及熱能損失,同時占地面積大、熱泵需維修、管理。改造中他們選用了瑞克公司冷凝水回收泵組合,直接將冷凝水自動送回鍋爐給水箱。不再有大量二次蒸汽產(chǎn)生及熱能損失。整套裝置占地不到2立方米,同時無需維修和管理。
經(jīng)過上述改造后,公司整個蒸汽系統(tǒng)的效率有明顯的改進。各個車間的用汽量得到了有效的監(jiān)控和管理;采用浮球式疏水閥和截止閥后,車間的設(shè)備換熱效率提高,閥門無泄漏問題,用汽量顯著減少;凝結(jié)水回收泵回收了高溫冷凝水,使鍋爐給水箱溫度顯著上升。
經(jīng)統(tǒng)計,僅預(yù)軋和浸出車間,改造前的用汽量是14噸/小時;改造后兩車間的用汽量下降為10噸/小時;按我公司生產(chǎn)每噸蒸汽成本100元計算,每年生產(chǎn)300天,僅一年蒸汽節(jié)約就達288萬元之多!總之,經(jīng)過改造后,該公司的蒸汽系統(tǒng)節(jié)能效果十分明顯,節(jié)省了大量的能源和金錢!