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磷肥工業(yè)廢水清潔生產(chǎn)過程

作者: 2014年07月29日 來源: 瀏覽量:
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本文節(jié)選自《廢水污染控制技術手冊第三章》 清潔生產(chǎn)    1.鈣鎂磷肥水淬水閉路循環(huán)技術    某磷肥廠(80萬t/a鈣鎂磷肥)采用閉路循環(huán)技術處理水淬水。其工藝流程如圖1-3-21所示。每生產(chǎn)1t鈣鎂磷肥要產(chǎn)生20~4

本文節(jié)選自 《廢水污染控制技術手冊第三章》

清潔生產(chǎn)

  1.鈣鎂磷肥水淬水閉路循環(huán)技術

  某磷肥廠(80萬t/a鈣鎂磷肥)采用閉路循環(huán)技術處理水淬水。其工藝流程如圖1-3-21所示。每生產(chǎn)1t鈣鎂磷肥要產(chǎn)生20~40t水淬廢水,廢水中主要含氟、磷、懸浮物,直接排放既污染環(huán)境又浪費水資源。廢水經(jīng)沉淀回收其中的半成品后,進入循環(huán)池再返回生產(chǎn)系統(tǒng)供水淬熔料,實現(xiàn)了水淬廢水的循環(huán)使用。一次使用的水淬水中含氟10mg/L左右,循環(huán)使用后,含氟濃度升高,但可保持平衡在100mg/L左右,對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量及操作均未發(fā)現(xiàn)有不良影響。

1-3-21  鈣鎂磷肥水淬水全封閉循環(huán)流程

  主要技術指標:

  處理量      280萬t/a廢水。

  環(huán)境效益:每年少排放280萬t廢水,減少取水360萬t,回收半成品5000t/a。

  江蘇某磷肥廠(5萬t/a)也采用此技術,該廠水淬水經(jīng)閉路循環(huán)處理后,達到無廢水排放,水重復利用率100%,廢水處理前后比較見表1-3-5[1]。

1-3-5  廢水處理前后比較表

  該技術適用于高爐法鈣鎂磷肥水淬水的利用。

  2.磷酸廢水閉路循環(huán)技術

  某設計院開發(fā)應用了此技術,其生產(chǎn)工藝流程為:磷酸生產(chǎn)的廢水主要來自尾氣吸收塔和大氣冷凝器,經(jīng)沖洗濾布及地坪后,含較多懸浮物、F-及P2O5,酸性較高。國內(nèi)大都采用一級石灰中和法將廢水中的F-降至50mg/L左右,再與全廠其他廢水混合排放(否則無法達標)。新開發(fā)的廢水封閉循環(huán)法則把這部分廢水經(jīng)旋流分離器分離去除大部分懸浮物,溢流液含固量由2%~10%降至0.3%~2%左右,加入絮凝劑(聚丙烯酰胺),再經(jīng)重力分離,使清液含固量降至<210mg/L,然后與氟吸收塔廢水混合后送去沖洗過濾機濾布和地坪,分離出含固量為30%左右的稠漿,經(jīng)增稠并加熱后,再送入盤式過濾機過濾。正常運行時,整個磷酸裝置無廢水排放。此技術推廣后,我國磷酸生產(chǎn)的排污將達到世界先進水平。處理工藝流程如圖1-3-22所示。

  環(huán)境效益:消除了磷酸工業(yè)最大的水污染源。該技術取消了循環(huán)水,新鮮水的用量也大大減少,一般新鮮水用量40m3/h(一般老法新鮮水用量32~121m3/h,循環(huán)水160~450m3/h),節(jié)約了能源和水資源,基本消除了含P2O5和F-廢水的排放。

1-3-22  磷酸裝置廢水封閉循環(huán)流程

  該技術已推廣應用于多套磷銨生產(chǎn)裝置,取得顯著效果。該技術適用于中小型磷肥廠磷酸裝置含氟廢水治理。

  3.磷酸生產(chǎn)廢水、廢氣綜合控制清潔生產(chǎn)工藝

  為減少磷酸生產(chǎn)中污染物的排放,應盡量在生產(chǎn)過程中削減污染物的產(chǎn)生量。一直以來磷肥生產(chǎn)行業(yè)大力推廣磷酸生產(chǎn)廢水、廢氣綜合控制清潔工藝。工藝的主要特點是由反應及蒸發(fā)系統(tǒng)排放的含氟氣體經(jīng)多級串連洗滌,使尾氣中氟的去除率>99%,與此同時,洗滌水中的氟硅酸逐級提濃,最終濃度達18%,用作生產(chǎn)冰晶石原料。

處理工藝流程如圖1-3-23所示。

1-3-23  磷酸廢水、廢氣綜合控制清潔生產(chǎn)工藝流程

  主要技術指標:

  處理量                      60000t/a(P2O5的相應廢水、廢氣);

  生產(chǎn)工藝排放廢氣含塵        <100mg/m3;

  生產(chǎn)工藝排放廢氣含氟        <10g/t(P2O5)。

  環(huán)境效益:在正常生產(chǎn)情況下無廢水排放,回收18%的氟硅酸水溶液用于生產(chǎn)冰晶石或其他氟產(chǎn)品。

  該技術適用于大型磷酸生產(chǎn)裝置。 

廢水處理和利用

  黃磷為生產(chǎn)磷酸的重要原料,某磷肥廠有設計規(guī)模3000t/a的黃磷生產(chǎn)裝置。電爐法制元素磷的生產(chǎn)過程中,廢水主要來自:①冷凝塔噴淋水和精制鍋漂洗水匯合成高濃度的含磷廢水;②電極水封密封的低濃度含磷廢水;③水淬爐渣的含氟廢水。廢水排放量為2600t/d,廢水組成見表1-3-6[1]。

1-3-6  廢水水質(zhì)組成

  該廠采用分路循環(huán)-電解法將絕大部分廢水進行循環(huán)使用,平衡后多余廢水進行沉淀、氧化、過濾、中和、電解。石灰中和主要去除氟,通過電解產(chǎn)生次氯酸鈉將廢水中的元素磷、氰化物氧化后除去。根據(jù)廢水來源和組成不同,建成以下三個廢水循環(huán)系統(tǒng)[1]。

 ?。?)電極水封水循環(huán)系統(tǒng)(低濃度含磷廢水):

 ?。?)沖渣水循環(huán)系統(tǒng)(含氟廢水):

  (3)冷凝塔噴淋水循環(huán)系統(tǒng)(高濃度含磷廢水),見圖1-3-24。

1-3-24  高濃度含磷廢水循環(huán)工藝流程

  廢水進入增稠器,經(jīng)初沉后用泵送回冷凝塔噴淋,多余廢水進入平流池,經(jīng)氧化塔鼓入空氣氧化,進入無閥砂濾池經(jīng)泵返回冷凝塔噴淋,平衡后多余廢水經(jīng)中和、電解排放。平流池中貧磷泥經(jīng)板框壓濾機脫水后送往制酸部分摻燒。工藝控制條件:

  平流池停留時間          20h;

  氧化塔氣液比(體積比)  100;

  電解反應pH值           8~10;

  電解用電流              50A;

  板框壓濾機壓力          (5~6)×105Pa。

  主要技術指標:

  處理水量                720(電解120)m3/d;

  電耗                    2kW•h/m3。

  環(huán)境效益:廢水經(jīng)處理后,其中電極水封水、沖渣水實現(xiàn)閉路循環(huán)。高濃度含磷廢水的噴淋水和精制漂洗水尚有少量排放,排放量由原來的2600t/d下降到120t/d,廢水中磷懸浮物濃度已達到排放標準。

  平流池中形成的貧磷泥得到處理回收,解決了黃磷廢水處理中的一大難題。

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